陜鋼龍鋼公司棒材三線(xiàn)φ16規格軋制經(jīng)過(guò)四切分改造后,軋制速度提高,成品軋輥冷卻水壓力變小,冷卻強度小,容易導致軋輥裂紋,換輥頻繁,進(jìn)而影響生產(chǎn)節奏,加大了成本消耗。且前期在聯(lián)合泵房利用高壓泵對精軋整體管道增壓,雖然保證了成品軋輥冷卻水壓力,但是聯(lián)合泵房距離棒三軋機現場(chǎng)距離較長(cháng),輸水管道壓力損耗大,水泵電機容量高達540千瓦,使用的精軋供水泵電機容量?jì)H185千瓦。僅此一項,導致相應規格鋼材軋制時(shí)噸鋼電耗升高約1度,不利于軋制成本控制。
經(jīng)過(guò)技術(shù)人員現場(chǎng)分析發(fā)現,在軋制φ16規格四切分時(shí),僅18架軋機冷卻水壓力較高,從而導致整體增壓消耗過(guò)高。為解決這一問(wèn)題,技術(shù)人員決定對精軋管道整體增壓,繼續采用精軋泵對精軋管道正常供水,僅在18架軋機冷卻水管上單獨加裝功率為55KW專(zhuān)用增壓泵進(jìn)行增壓。
改造后,僅需在軋制φ16規格四切分時(shí)進(jìn)行增壓,不僅可以保證18架成品軋輥冷卻,且噸鋼電耗降低了0.75度,年可創(chuàng )效約16萬(wàn)元。 (王蘭)