春種一粒粟,秋收萬(wàn)顆子。十月是收獲的季節,農民們忙著(zhù)顆粒歸倉,而陜鋼集團漢鋼公司軋鋼廠(chǎng)的工人們,一邊忙著(zhù)組織生產(chǎn),一邊忙著(zhù)收割“查找提改獻”帶來(lái)的諸多紅利,他們既抱西瓜、又撿芝麻,賺得盆滿(mǎn)缽滿(mǎn)。
有“備胎” 方無(wú)憂(yōu)
軋鋼廠(chǎng)2#高線(xiàn)Ф12規格軋制工藝原設計是采用減定徑機進(jìn)行終軋成型的,當減定徑機組出現較嚴重的設備故障時(shí)無(wú)法繼續生產(chǎn),只能被迫停機,待設備維修正常后再恢復生產(chǎn),嚴重影響生產(chǎn)效率。對此,分廠(chǎng)技術(shù)人員反復探索,通過(guò)對軋制工藝進(jìn)行改造,對預精軋、精軋各架次料型和延伸率進(jìn)行調整,重新計算制定軋制程序表,當減定徑機組不能投用時(shí),確保生產(chǎn)不受影響,避免長(cháng)時(shí)間停機帶來(lái)的損失,提高生產(chǎn)效率。
減“流量” 效益來(lái)
軋鋼廠(chǎng)1#、2#高線(xiàn)預精軋機組、1#高線(xiàn)精軋機組濾筒因設計缺陷導致油液中水油混合嚴重,影響油膜軸承使用壽命,易發(fā)生輥箱燒損事故。為徹底解決這一瓶頸問(wèn)題,分廠(chǎng)設備管理人員通過(guò)實(shí)地勘察和大量的數據比對,提出適當增大過(guò)濾器體積、增加濾芯數量,降低單位時(shí)間內各濾芯的油品流量和單支濾芯的工作強度。項目實(shí)施后,月可節省濾芯消耗20支,節約備件成本20萬(wàn)余元。
軸不斷 鉗工笑
軋鋼廠(chǎng)2#棒線(xiàn)自投產(chǎn)以來(lái),精整區域雙工位傳動(dòng)軸頻繁斷裂,平均每季度更換一次,每次更換需10小時(shí)左右,嚴重影響生產(chǎn)順行,且備件成本居高不下。車(chē)間維修人員將傳動(dòng)軸材質(zhì)由45#碳素鋼改為力學(xué)性能較好的40Cr合金結構鋼,并將軸頸直徑由Ф90改為Ф110,增加其強度,提高其抗負荷能力,同時(shí)對夾殼聯(lián)軸器長(cháng)度加長(cháng),分散應力。自3月份改造完成后,該傳動(dòng)軸至今未出現斷軸現象。年可節約各類(lèi)備件費用6.5萬(wàn)余元,減少誤機30小時(shí),維護人員勞動(dòng)強度也相應大幅降低。
氣源改 損耗降
軋鋼廠(chǎng)棒線(xiàn)車(chē)間加熱爐攝像頭風(fēng)冷氣源一直采用壓縮空氣,因其水分和雜質(zhì)較多,易造成攝像頭損壞,給看火操作帶來(lái)影響。通過(guò)改造,車(chē)間將現有攝像頭氣源更換為無(wú)水分和雜質(zhì)的氮氣,防止攝像頭頻繁損壞。如此一來(lái),不僅方便崗位工操作,避免誤操作造成的設備損壞,同時(shí)降低攝像頭、懸臂輥等備件的損耗量,年可節約備件成本8萬(wàn)元左右。(牛 丹)