今年以來(lái),陜鋼龍鋼公司煉鋼廠(chǎng)把能耗挖潛增效貫穿于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)全過(guò)程,從精益管理到單耗攻關(guān),再到全員創(chuàng )效,走出了一條不同尋常的“挖潛”之旅。
精益中尋潛力。將能源介質(zhì)管理與TPM精益設備管理相結合,根據生產(chǎn)任務(wù)情況,對各區域的節能措施進(jìn)行對接,形成科室牽頭、作業(yè)區協(xié)作、各負其責的工作流程。針對跑冒滴漏頑癥和易發(fā)點(diǎn),組織生產(chǎn)、設備專(zhuān)家聯(lián)合會(huì )診、攻關(guān),系統分析關(guān)聯(lián)因素,共同治理跑冒滴漏;每季度召開(kāi)節能降耗分析會(huì ),對裝置節能措施的實(shí)施情況及節能設施的投用情況進(jìn)行細致追蹤,從而提升節能效果。通過(guò)與同類(lèi)型企業(yè)對標,列出對標問(wèn)題清單,對比分析哪些生產(chǎn)環(huán)節能夠依靠?jì)?yōu)化操作或管理挖潛實(shí)現節能,哪些生產(chǎn)環(huán)節能夠通過(guò)技術(shù)改造實(shí)現進(jìn)一步節能,對對標問(wèn)題清單隨時(shí)更新。積極發(fā)動(dòng)員工,開(kāi)展以節能降耗為主題的合理化建議,員工根據自身工作經(jīng)驗,通過(guò)對生產(chǎn)工藝及各崗位的工藝流程分析,提出了許多節能降耗的好方法,有力地推動(dòng)了節能工作的深入開(kāi)展。
精細中挖潛力。針對煤氣回收量偏低、煤氣供應不足的問(wèn)題,成立轉爐煤氣回收量攻關(guān)小組,確定轉爐煤氣噸鋼回收量攻關(guān)方案的目標。設備科、動(dòng)力作業(yè)區及能源檢計量中心多次現場(chǎng)辦公調查分析原因,從系統內部工藝、設施、管理入手,梳理影響目標完成的因素,并形成攻關(guān)技術(shù)清單。加強設備維護,杜絕因設備故障引起轉爐煤氣放散的現象,增加轉爐煤氣回收時(shí)間;動(dòng)力作業(yè)區做好風(fēng)機管理,利用檢修及時(shí)清理管道積灰,保持與三閥組和爐前的信息反饋;堅持精準操作,不斷提升操作人員技能水平,穩定入爐料配比,針對鐵水、石灰質(zhì)量以及氧氣壓力波動(dòng)問(wèn)題,積極采取應對措施,落實(shí)相關(guān)應急預案,杜絕吹煉過(guò)程大噴現象,遇到異常問(wèn)題,及時(shí)查找原因,調整操作、爐料結垢,在確保安全生產(chǎn)、工藝紀律的條件下,使轉爐煤氣回收量達到老區116.30m3/t,新區122.65m3/t,煉鋼工序能耗老區-18.54kgce/t,新區-21.98kgce/t的好成績(jì)。
創(chuàng )新中求潛力。年初,對3#、4#、6#連鑄機二冷塔分別進(jìn)行單臺管道水輪機改造,改造后水輪機運行平穩,冷卻塔內布水均勻,全年共計節約電費25萬(wàn)余元。同時(shí),相繼完成了煉鋼除氧器、轉爐密封使用蒸汽改造,完善鍋爐蒸汽回收系統,使老區蒸汽回收達到67.75kg/t,新區達到75.87kg/t。通過(guò)對循環(huán)水、鍋爐排污水回用改造,完成5#、6#鍋爐除鹽水的使用,提高水資源利用率。通過(guò)分階段實(shí)施除塵風(fēng)機閉環(huán)節能模式運行,降低風(fēng)機轉數,每天至少節電3萬(wàn)度,創(chuàng )效1.56萬(wàn)元;廠(chǎng)房照明采用時(shí)間經(jīng)緯儀控制開(kāi)關(guān)控制,可節約1.82萬(wàn)元/天。 (陳海云)