日前,在宏興股份公司碳鋼薄板廠(chǎng)冷軋生產(chǎn)現場(chǎng),已經(jīng)“服役”多年的交流弧焊機終于有了“喘口氣”的機會(huì ),一款白色自動(dòng)焊接機器人上線(xiàn)作業(yè)。
圖為碳鋼冷軋鋼卷自動(dòng)焊接機器人。 李朝婷 攝
“這款機器人可進(jìn)一步降低職工勞動(dòng)強度,保證職工作業(yè)安全,最重要的是能夠代替人工完成有害環(huán)境下的作業(yè)?!碧崞鹚?,該廠(chǎng)電氣責工劉世忠贊不絕口。
據了解,經(jīng)罩式爐退火后的冷軋卷,尤其是厚規格鋼卷,在進(jìn)行平整時(shí),卷心部位由于輕微粘結和平整張力導致層間擦傷的缺陷難以控制,對成材率和產(chǎn)品質(zhì)量影響較大。為此,該廠(chǎng)冷軋作業(yè)區每班設專(zhuān)人對卷心進(jìn)行焊接固定。
職工勞動(dòng)強度大、頻繁跨越步進(jìn)梁存在安全隱患、焊灰危害職工身體健康……手動(dòng)焊接帶來(lái)的弊端顯而易見(jiàn)?!坝龅缴a(chǎn)高峰期,一個(gè)班下來(lái),崗位職工甚至需要焊接80個(gè)鋼卷,共640個(gè)焊點(diǎn),勞動(dòng)強度可想而知?!眲⑹乐艺f(shuō),此外,每名職工技能水平參差不齊,不利于穩定焊接質(zhì)量。
今年,碳鋼薄板廠(chǎng)成立技術(shù)攻關(guān)小組,通過(guò)研討論證,決定用自動(dòng)焊接機器人代替人工手動(dòng)焊接。期間,技術(shù)人員迎難而上,查找原因,制定方案,消除了焊接機器人焊接速度較慢、焊點(diǎn)掃描定位不準確等多個(gè)“攔路虎”。終于,8月底,焊接機器人正式“上崗”,規避了人工焊接帶來(lái)的各種缺陷。
劉世忠說(shuō),提高自動(dòng)化生產(chǎn)水平是大勢所趨,下一步,冷軋作業(yè)區計劃投用帶鋼表面質(zhì)量檢測儀,并進(jìn)行帶鋼測厚儀升級換代,助力企業(yè)“提質(zhì)增效、轉型升級”。