轉爐出鋼溫度的高低能直接反映煉鋼生產(chǎn)組織是否高效、低耗、穩定,準確把控和降低轉爐出鋼溫度有利于提高生產(chǎn)節奏,降低轉爐、連鑄耐材消耗,提高連鑄鑄坯質(zhì)量。
為進(jìn)一步降低轉爐出鋼溫度,降低各工序鋼水熱損失,陜鋼龍鋼公司煉鋼廠(chǎng)采取多項措施。堅持“以服務(wù)轉爐為中心,一切工作圍繞轉爐干”的工作思路,穩定外圍原料條件,優(yōu)化廢鋼配比,穩定裝入量,穩定轉爐操作,提高轉爐終點(diǎn)碳溫協(xié)調率;借助轉爐擲落式在線(xiàn)自動(dòng)檢測系統、聲吶化渣及煙氣分析系統,提高轉爐不倒爐出鋼命中率,縮短冶煉周期;實(shí)施出鋼口套管擴徑優(yōu)化,縮短出鋼時(shí)間;規范鋼包周轉,降低鋼包待鋼空冷時(shí)間;確保備用包上線(xiàn)溫度合格率大于80%,做好下線(xiàn)鋼包的保溫措施,及時(shí)加保溫蓋;定期做好大包全程加蓋系統設備維護,確保無(wú)故障運行;規范鋼水鎮靜時(shí)間,減少鋼水熱損失;優(yōu)化連鑄二冷室冷卻水工藝參數,提高連鑄拉速;提高各工序作業(yè)時(shí)間緊密度,加快生產(chǎn)節奏。
通過(guò)攻關(guān),7月份,該單位老區出鋼溫度較6月份降低1℃,新區較6月份降低2℃,按照降低出鋼溫度1℃噸鋼成本降低0.8元效益核算,月可創(chuàng )效約58萬(wàn)元。