近期,陜鋼龍鋼公司軋鋼廠(chǎng)板帶作業(yè)區由于加熱爐入爐鋼軌不耐磨且無(wú)水冷系統,導致軋線(xiàn)換規格作業(yè)時(shí),需人工更換或調整入爐鋼軌,不僅增加了備件消耗,而且增加了維修人員的勞動(dòng)強度。為了解決這一難題,維修工段決定對入爐鋼軌進(jìn)行改造。
為了降低成本,該單位就地取材,利用報廢的步進(jìn)梁代替入爐鋼軌,因步進(jìn)梁上的滑塊屬于不銹鋼,材質(zhì)比鋼軌更耐磨,同時(shí)在步進(jìn)梁上增加循環(huán)水冷系統,及時(shí)為滑塊進(jìn)行降溫,最大程度減少滑塊磨損。但由于滑塊與鋼坯接觸面是長(cháng)方形,導致上料、推鋼作業(yè)時(shí)鋼坯入爐時(shí)會(huì )輕微卡一下,維修人員順著(zhù)推鋼方向在每一個(gè)滑塊上打一個(gè)30°坡口,徹底解決卡鋼現象,改造后滿(mǎn)足生產(chǎn)需求。
此次改造不僅有效解決了因入爐滑軌磨損嚴重,位置偏移,導致推鋼斜的難題,還減輕了人員勞動(dòng)強度,同時(shí)可節約備件成本、人工成本和修舊利廢費用約3萬(wàn)余元,每月可創(chuàng )效2萬(wàn)余元。