陜鋼龍鋼公司高線(xiàn)作業(yè)區積極響應“獻一計、出一策、干一事”的活動(dòng),不斷激發(fā)員工崗位創(chuàng )新思路,為全線(xiàn)安全、穩定、高效、低耗、順行奠定良好基礎。
增強監控 提升成材率
1#飛剪主要用于過(guò)鋼期間對軋件進(jìn)行切頭、切尾及事故碎斷。7CS操作工通過(guò)肉眼觀(guān)察軋件在分鋼輥道所處的位置來(lái)判斷當前的軋制節奏,當節奏過(guò)快時(shí)須采取切碎處理,這樣易造成切損率增加、成材率下降。為了解決這一問(wèn)題,電氣技術(shù)人員通過(guò)增加PLC監控程序,并將該監控功能引入7CS人機界面,從而使7CS操作人員能直觀(guān)地在人機界面上對軋件速度有明確的判斷,便于及時(shí)聯(lián)系加熱爐調整出鋼時(shí)間,從而精準控制軋制節奏,極大降低剪切次數,每月可提高0.1%的成材率。
精簡(jiǎn)工藝 更高效
高線(xiàn)精整區PF鏈C型鉤運行到8CS、9CS集卷處停止位后,夾緊器正常夾緊,運卷小車(chē)把鋼運到C型鉤上,夾緊器打開(kāi)后自動(dòng)放鉤,因夾緊器機構不穩定,接近開(kāi)關(guān)頻繁給不上信號,經(jīng)常造成停鉤,需人為干預。電氣人員經(jīng)過(guò)多次嘗試后,在PLC程序中取消夾緊功能, 控制工藝更簡(jiǎn)化。經(jīng)取消此功能后,C型鉤在8CS、9CS集卷區停止位穩定可靠運行,消除8CS、9CS集卷C型鉤停止位故障,并大大提高了C型鉤運行速度。