“穩定水碳”是穩定燒結過(guò)程和提高產(chǎn)品質(zhì)量的重要手段,而混勻制粒過(guò)程中加水操作是該工藝操作的重中之重。起初,陜鋼龍鋼公司煉鐵廠(chǎng)燒結工序采用的是“一混混勻、二混制?!钡脑O計工藝,但在實(shí)際生產(chǎn)中發(fā)現,一混作業(yè)時(shí)將混勻礦所需要的用水加入,到二混階段物料表面卻因水分缺失,導致制粒效果和質(zhì)量不佳,嚴重制約著(zhù)燒結礦的質(zhì)量品位提升。
針對以上問(wèn)題,該煉鐵廠(chǎng)反復研究探討后,決定在二混階段加裝熱水霧化裝置,以提高燒結礦制粒效果。技術(shù)人員在二混位置制作蓄水水箱,將生產(chǎn)用水和蒸氣管道引入水箱內部,并在管道中間安裝手動(dòng)閥和電動(dòng)蝶閥;同時(shí),在水箱底部安裝動(dòng)力水泵,將加熱好的熱水進(jìn)行霧化,灑落在二混物料表面。
改造后,不僅使燒結機混合料料溫提升到61℃,而且混合料粒級≥3mm占比達到了72%,漲幅1.5%,促進(jìn)了燒結礦成礦率進(jìn)一步提升,年可創(chuàng )效約600萬(wàn)元。