本報訊 6月初,經(jīng)過(guò)半年多的生產(chǎn)實(shí)踐和數據測算表明,中國寶武馬鋼煉鐵總廠(chǎng)3號燒結機機頭電除塵節能改造成效顯著(zhù),不僅除塵器出口粉塵含量下降5%以上,而且電量消耗下降的直接經(jīng)濟效益達到每年230多萬(wàn)元。
該廠(chǎng)3號燒結機機頭電除塵1和4電場(chǎng)配置了高頻電源、2和3電場(chǎng)配置工頻電源,共計16臺電源,在電除塵后安裝有脫硫系統,系統運行基本穩定,煙囪粉塵的排放為10毫克/標準立方米,脫硫入口處粉塵在56毫克/標準立方米左右。電除塵電源及振打等相關(guān)設備均為手動(dòng)調整運行方式,無(wú)自動(dòng)調節系統,不能根據粉塵和運行情況的變化自動(dòng)調整除塵電源的參數、振打方式,導致了電除塵器出口的粉塵排放濃度較高、電除塵電耗偏高,不能滿(mǎn)足企業(yè)綠色高質(zhì)量發(fā)展要求。
為此,該廠(chǎng)在前期充分調研論證的基礎上,于去年6月份開(kāi)始對3號燒結機機頭電除塵進(jìn)行自動(dòng)調節系統節能改造。該廠(chǎng)在電除塵出口煙道合適位置增設2臺粉塵在線(xiàn)監測儀,并將粉塵數據經(jīng)高速采集設備接入自動(dòng)調節系統,為自動(dòng)調節系統進(jìn)行優(yōu)化與調整提供基礎數據;在1號、2號除塵器400伏開(kāi)關(guān)柜的進(jìn)線(xiàn)開(kāi)關(guān)間隔內各增加1塊電能表及累計器,實(shí)現對電除塵器的高壓電源、振打及加熱器的電能計量;根據現場(chǎng)情況,利用現有的通信網(wǎng)絡(luò )讀取煙溫、風(fēng)量等系統相關(guān)外部運行參數,為自動(dòng)調節系統提供精確的數據;根據現場(chǎng)實(shí)際運行情況,有針對性地進(jìn)行自動(dòng)調節系統內部的相關(guān)模型,使自動(dòng)調節系統更加適應現場(chǎng)各類(lèi)情況。
此次改造于去年11月30日完成項目驗收,不僅實(shí)現了自動(dòng)調整各個(gè)電場(chǎng)電源的工作模式、運行參數及振打方式,而且在電場(chǎng)退出運行出現異常時(shí),能及時(shí)調整相關(guān)聯(lián)電場(chǎng)參數,還有效減少粉塵的波動(dòng)、穩定粉塵的排放,取得明顯的經(jīng)濟效益。 (程軍 孫斌志)
《中國冶金報》(2023年06月22日 08版八版)