本報訊(記者柳琴聲 通訊員彭國雄)今年初以來(lái),針對蒸汽損耗率居高不下的問(wèn)題,漣鋼堅持問(wèn)題導向,強化全流程一體化管理工作,提高蒸汽利用率。6月份,該公司蒸汽損耗率較計劃下降3.33%,同比下降33.25%,實(shí)現能源創(chuàng )效52.1萬(wàn)元。
該公司合理組織煉鋼、軋鋼系統高效回收利用蒸汽,有效調節蒸汽管網(wǎng)運行壓力,杜絕蒸汽管網(wǎng)超壓運行和蒸汽放散現象;提高蒸汽管網(wǎng)的保溫效果,降低蒸汽的熱量損失和含水量;不斷優(yōu)化蒸汽管網(wǎng)的運行方式,減少蒸汽管網(wǎng)的輸送距離、壓力與熱量的損失,完善蒸汽系統的設施,提高系統的蓄熱調節能力。
該公司充分挖掘蒸汽緩沖用戶(hù)的潛力,積極調整用戶(hù)內部蒸汽轉供方式,提高生產(chǎn)組織制冷系統的蒸汽用量;同時(shí),進(jìn)一步協(xié)調蒸汽汽水分離器的維護,減少余熱發(fā)電蒸汽的外供量。該公司對蒸汽損耗率進(jìn)行日跟蹤分析,做好蒸汽用戶(hù)計量裝置的定期跟蹤檢測與管理工作;做好蒸汽產(chǎn)供銷(xiāo)全流程的協(xié)調管理、綜合平衡與回收利用等工作,切實(shí)提升蒸汽的利用率。
《中國冶金報》(2022年08月04日 08版八版)