受規劃布局影響,公司各高爐煤氣用戶(hù)呈點(diǎn)狀分散,煤氣輸送管線(xiàn)距離長(cháng)且與其它介質(zhì)管道并線(xiàn)排布,治理難度較大。雖然采取了改變入爐配比、提高原燃料質(zhì)量、優(yōu)化工藝操作等手段加以控制,但距國家最新排放標準依然存在差距。且因高爐煤氣冷凝水腐蝕造成的管道內壁減薄、銹蝕穿孔、補償器漏水、閥門(mén)腐蝕等問(wèn)題,時(shí)常需要停產(chǎn)進(jìn)行修補、更換作業(yè),嚴重影響煤氣設施的安全穩定運行。
為盡快實(shí)現鋼鐵企業(yè)煙氣排放全面脫硫,最大限度降低治理成本,提升凈化效果,確保煤氣設施安全穩定運行,公司對兩座高爐煤氣流量區間、途經(jīng)場(chǎng)地進(jìn)行了充分調研、論證,針對高爐煤氣組分及硫含量特點(diǎn),以及后續凈化高爐煤氣綜合利用環(huán)保要求,選用高效水解轉化及濕法脫硫工藝,對高爐煤氣從源頭上進(jìn)行集中治理、凈化,將進(jìn)入主管道前的高爐煤氣預先進(jìn)行脫硫、脫氯、除酸,待檢測合格后,經(jīng)主管道分送至各煤氣用戶(hù),同時(shí)新建2套高爐煤氣凈化系統,用以改善、消除煤氣管道腐蝕等設備問(wèn)題,確保最終煙氣排放符合國家《大氣污染物綜合排放標準》要求。
建成后的高爐煤氣凈化系統,不僅可使漢鋼公司滿(mǎn)足國家最新排放要求,同時(shí)通過(guò)脫氯除酸,可有效改善高爐煤氣中酸性氣體因冷凝析出對煤氣管道及設備產(chǎn)生的嚴重腐蝕,實(shí)現鋼鐵企業(yè)低碳環(huán)保、綠色高效、可持續發(fā)展,為公司打贏(yíng)環(huán)保提升攻堅戰夯實(shí)基礎。( 牛丹)