2019年華菱漣鋼通過(guò)不斷深挖系統潛力,實(shí)現全年鼓風(fēng)電耗每萬(wàn)立方米797.98kWh、較計劃節約電耗0.18億kWh、創(chuàng )歷史最好紀錄,取得能源創(chuàng )效好成績(jì)。
2019年以來(lái),華菱漣鋼大力開(kāi)展鼓風(fēng)系統零放散攻關(guān)活動(dòng),通過(guò)鼓風(fēng)機組與高爐爐況的良好匹配,加強工序溝通,及時(shí)調節風(fēng)機靜葉和穩定機組的最佳工況點(diǎn),取得了良好的成效;強化在線(xiàn)鼓風(fēng)機組的點(diǎn)巡檢、確保安全穩定高效運行;加強濾風(fēng)室差壓管理,及時(shí)清灰和更換濾筒、加強脈沖反吹,將風(fēng)機過(guò)濾器差壓控制在0.5KPa以下,確保鼓風(fēng)機組進(jìn)氣量達到最大化。
在確保經(jīng)濟運行方式的優(yōu)化的同時(shí),華菱漣鋼加強技術(shù)改造,實(shí)施了兩個(gè)鼓風(fēng)機房的連通改造工作,確保整個(gè)系統工藝與設備上的安全聯(lián)?;ケ9δ?span style="">;同時(shí)實(shí)施高爐渣處理系統鼓風(fēng)替代壓風(fēng)項目,替代環(huán)保除塵系統和焦化廠(chǎng)煤冷塔的壓風(fēng),實(shí)現鼓風(fēng)和壓風(fēng)系統上的互補,合理導流和緩沖鼓風(fēng)富余量,確保在線(xiàn)運行鼓風(fēng)機組在最佳工況點(diǎn)上運行,充分挖掘出不同機組運行方式下每萬(wàn)立方米節電15kWh的潛力。 (柳琴聲 陳小蓮)