今年以來(lái),方大特鋼大力抓好節能降耗工作,使效果持續顯現。1-5月,熱電蒸汽鍋爐噸汽平均能耗穩定在986.23 m3/t以?xún)?,共回收轉爐煤氣21178.88萬(wàn)m3,與去年同比多回收1011.5772萬(wàn)m3;自發(fā)電量達34794萬(wàn)kWh,與去年同比增加3873.8萬(wàn)kWh;軋鋼廠(chǎng)噸鋼電耗76.008 kWh、噸鋼水耗0.282 t,相比2018年平均值分別下降1.773 kWh、0.133 t,下降成本約193.49萬(wàn)元。
該公司在確保水、電、風(fēng)、汽、氣正常供應的前提下,結合實(shí)際,多措并舉實(shí)施節能挖潛。將噸汽能耗、供水電耗、功率因數、發(fā)電量、轉氣量回收等關(guān)鍵指標進(jìn)行分解,明確責任人,同時(shí)建立獎懲機制,大力開(kāi)展科技攻關(guān)、小改小革、合理化建議活動(dòng),降低供能運行成本;積極提高功率因數,降低供電線(xiàn)損工作,并采取跟蹤生產(chǎn)用電負荷變化,不斷調節變電站運行方式等辦法,科學(xué)合理、及時(shí)準確地調節平衡用電設備的無(wú)功負荷。
為降低噸鋼電耗、水耗,軋材系統對用水用電進(jìn)行全面梳理排查,查找各種跑冒滴漏,逐項落實(shí)整改并取得實(shí)效。在電耗控制方面,一方面積極淘汰高耗能設備電機;另一方面通過(guò)優(yōu)化軋制工藝減少高功率電機的投入使用,棒材線(xiàn)、優(yōu)特鋼線(xiàn)通過(guò)控溫控軋,降低水泵的運行負荷等,降低電力消耗。在水耗控制方面,對軋槽的水管進(jìn)行優(yōu)化改進(jìn),在保證軋槽冷卻效果的基礎上減少用水量,同時(shí)對各水路漏水點(diǎn)進(jìn)行排查、補漏,降低了水的消耗。組織員工參加“精細能源消耗,降低生產(chǎn)成本”活動(dòng),收集員工建議,并將好的建議進(jìn)行論證使用,提升節能降耗效果。