精細化管理抓職責
軋鋼廠(chǎng)設備多,用能大,能源消耗占據該廠(chǎng)成本比例50%以上。為降低加工成本,該廠(chǎng)從細節著(zhù)手,在生產(chǎn)上通過(guò)不斷優(yōu)化生產(chǎn)節奏,認真貫徹“變、干、實(shí)”的核心管理要求,要求每道工序查漏洞,算細賬。根據該廠(chǎng)分解的降本目標,列出可降本節支項目,圍繞目標開(kāi)展各項降本增效攻關(guān)。為進(jìn)一步降低電耗,成立了電耗攻關(guān)小組,在提高坯料熱裝熱送率,優(yōu)化工藝,積極推行科學(xué)軋鋼理念,在滿(mǎn)足產(chǎn)品質(zhì)量的前提下適當提高開(kāi)軋溫度,降低電機負荷。4月份已實(shí)現噸材電耗月度環(huán)比下降12.82度。同時(shí),設備科修改了《軋鋼廠(chǎng)2019年設備能源管理精細化管理實(shí)施方案》,根據公司能源消耗指標結合實(shí)際情況定制指標并逐級分解,從廠(chǎng)領(lǐng)導到車(chē)間、從車(chē)間到班組、從班組到個(gè)人,做到關(guān)鍵崗位人人頭上有指標,并嚴格落實(shí)。
節能技術(shù)改造創(chuàng )效益
軋鋼廠(chǎng)通過(guò)“走出去、引進(jìn)來(lái)”的方式,最終決定棒線(xiàn)車(chē)間加熱爐通過(guò)技術(shù)改造,達到節能降耗的目的。聘請加熱爐專(zhuān)業(yè)維護人員對爐襯清理及局部修補,黑體元件布圖劃線(xiàn),爐襯工藝小孔加工,黑體元件安裝,對爐壁做保護性處理和紅外涂裝,最后正常烘爐,經(jīng)過(guò)調試測試等一系列工作,增大爐膛表面積、提高爐襯發(fā)射率和增加輻照度等功能于一體的工業(yè)標準黑體材料,將眾多的靶向加熱元件安裝于爐膛內壁適當部位,增大傳熱面積,又提高爐膛的發(fā)射率,對爐膛內的熱射線(xiàn)進(jìn)行有效的調控,使熱源從無(wú)序狀態(tài)調控到有序,直接射向鋼坯,提高熱射線(xiàn)的到位率,強化輻射傳熱,取得顯著(zhù)的節能效果。項目實(shí)施后,本月棒線(xiàn)噸鋼煤氣消耗明顯降低,從148.25m3/t下降到130m3/左右,改善了加熱爐的工作效率,極大的降低了保溫時(shí)間,減少煤氣消耗,加快了軋制節奏。
靶向定位出成效
軋鋼廠(chǎng)深入踐行“變、干、實(shí)”,積極轉變觀(guān)念,堅持精細化管理,圍繞勇奪高產(chǎn)多措并舉。設備科分別以日、周、月為節點(diǎn)對能源消耗異常情況進(jìn)行分析,查找未能完成指標任務(wù)的原因,并制定后續措施,其次加大主輔設備啟停機情況和各類(lèi)能源介質(zhì)跑冒滴漏情況的檢查力度,對未按操作規程要求,能源浪費視而不見(jiàn)情況嚴格考核,使每位員工都樹(shù)立主人翁意識,主動(dòng)節約能源,減少能源浪費,最后,加強安全生產(chǎn)管理,要求各崗位員工嚴格遵守安全操作規程,不違章作業(yè),確保生產(chǎn)穩定順行。4月份,電耗指標106.33 kwh/t,高爐煤氣消耗指標145.5m3/t,實(shí)際電耗95.42kwh/t,高爐煤氣消耗144.64m3/t,節約成本4.9元/t。