寶武集團中南股份煉鋼廠(chǎng)焙燒作業(yè)區圍繞“活下去 好起來(lái)”形勢任務(wù)教育要求,組織生產(chǎn)骨干以“家一樣的成本”理念進(jìn)行全方位提質(zhì)降本研討,凝聚全體員工力量全面推進(jìn)生產(chǎn)管控,產(chǎn)品質(zhì)量穩定可控,8月實(shí)現環(huán)比降本128.9萬(wàn)元,石灰實(shí)現噸灰成本降低21.25元,9月質(zhì)量、成本工作繼續保持良好勢頭。
嚴把原料質(zhì)量關(guān)
石灰石原料成本占石灰成本近40%,提升原料的利用率和減少碎石是降本的主要措施。焙燒作業(yè)區發(fā)動(dòng)班組員工每班對原料進(jìn)行高頻次檢查,發(fā)現異常時(shí)啟動(dòng)內部抽查或匯報作業(yè)區啟動(dòng)多部門(mén)聯(lián)合飛檢,對于作業(yè)區內部粒度抽查達到激勵標準的進(jìn)行獎勵,形成全員把控的良好局面;充好利用150立方米氣燒豎窯煅燒碎石提高原料的利用率,8月份石灰石噸灰消耗下降2.52%,外轉碎石率下降1.48%,實(shí)現石灰石原料消耗降本3.81元/噸,共降本20.3萬(wàn)元。
降低煤氣消耗量
煤氣成本消耗占石灰生產(chǎn)成本40%以上,降低煤氣消耗是降本的重中之重。面對7號、9號氣燒窯實(shí)際情況,焙燒作業(yè)區迅速調整策略,依托8號氣燒窯靈活組織生產(chǎn)。根據煉鋼用輕燒白云石量及成品倉位的實(shí)時(shí)情況,精準制定換料生產(chǎn)標準。這一舉措不僅保證了生產(chǎn)的連續性,還極大提高了生產(chǎn)組織的靈活性和效率,為節能降耗工作奠定了堅實(shí)基礎。
為降低煤氣消耗,焙燒作業(yè)區根據高爐煤氣與混合煤氣差價(jià),優(yōu)化生產(chǎn),組織強化150立方米氣燒豎窯生產(chǎn)效率,降低麥爾茲窯生產(chǎn)產(chǎn)量,以降低石灰總成本;根據外部煤氣熱值及時(shí)調整上料斗數,精準管控,精細操作,在保證窯況正常的前提下提高產(chǎn)能;針對休風(fēng)復風(fēng)頻繁的問(wèn)題,作業(yè)區對復風(fēng)操作進(jìn)行了全面優(yōu)化,有效減少了煤氣放散,進(jìn)一步降低了能耗;4號麥爾茲窯投產(chǎn)后通過(guò)工藝優(yōu)化逐步降低煅燒溫度,石灰煤氣消耗下降了0.68吉焦每噸,煤氣降本75.52萬(wàn)元。
開(kāi)展攻關(guān)促改進(jìn)
為了降低灰粉送輸成本,焙燒作業(yè)區組織精干團隊進(jìn)行攻關(guān)改善。一是理順吸排車(chē)裝灰效率降低成本;二是嚴控氣力輸送產(chǎn)量,降低壓縮空氣成本;三是梳理工序用氣點(diǎn),徹底處理漏氣點(diǎn),每班組織二次以上檢查,發(fā)現漏點(diǎn)及時(shí)處理;四是梳理全流程管控重點(diǎn),針對存在的問(wèn)題制訂措施,每周組織三次以上標準化檢查,做好工藝參數精準控制,杜絕浪費。通過(guò)系列措施,降低了1號-3號麥窯壓縮空氣單耗,月降本1.58萬(wàn)元。(黃寶華 林少芬)