寶武集團中南股份煉鋼廠(chǎng)一維檢作業(yè)區冶煉機械班主要負責一工序冶煉區域設備點(diǎn)檢維護工作。班組結合生產(chǎn)穩定順行和設備運行的實(shí)際情況,將修舊利廢納入重點(diǎn)降本增效項目,堅持“人人精打細算、處處節支降耗”的理念,持續強化職工節約意識,挖掘內潛降低設備費用,1-7月完成設備修舊利廢313萬(wàn)元。
班長(cháng)郭韶生是班組主心骨,他帶領(lǐng)全班響應公司“過(guò)緊日子”的號召,本著(zhù)“一切成本皆可降”的理念,在降本增效的路上深挖降本潛能。2023年實(shí)現修舊利廢421.5萬(wàn)元,2024年,他對標自己歷史最優(yōu)成績(jì)421.5萬(wàn)元/年,將本班修舊利廢指標定至480萬(wàn)元/年。通過(guò)加大修舊利廢的力度,將指標層層分解,具體落實(shí)到個(gè)人,緊盯更換下線(xiàn)的備件,無(wú)論金額大小,能修盡修,能自制的備件不外購,1-7月完成挑戰目標任務(wù)的65%,超進(jìn)度目標。
創(chuàng )新思維 自制風(fēng)冷盤(pán)降成本
風(fēng)冷盤(pán)的使命是保護RH真空槽下部槽不受高溫炙烤,從而延長(cháng)下部槽的使用壽命,它每天與鋼液面近距離接觸,容易引起耐材脫落,各部位會(huì )不同程度燒損,當無(wú)法起到保護作用時(shí)便需要更換。每次需更換一對風(fēng)冷盤(pán),2個(gè)工位則需更換2對。
為節約外購備件費用成本,冶煉機械班黨員及技術(shù)骨干對未達到額定使用壽命下線(xiàn)的風(fēng)冷盤(pán)進(jìn)行梳理、排查、診斷,判定主要燒損部位后,組織員工討論分析,集思廣益制定改進(jìn)方案后,決定自制風(fēng)冷盤(pán)。他們使用現有鋼材進(jìn)行下料制作,在易燒損部位增加拉丁數量,并增加透氣孔均勻分布在風(fēng)冷盤(pán)背面,同時(shí)與生產(chǎn)方溝通后改用鋁碳化硅耐材,延緩耐材脫落,從而延長(cháng)風(fēng)冷盤(pán)使用壽命。經(jīng)過(guò)優(yōu)化風(fēng)冷盤(pán)結構及耐材后,自制的8件風(fēng)冷盤(pán)均恢復到原來(lái)2個(gè)月的額定使用壽命,減去材料成本每月可節約1.95萬(wàn)元。
7月,剛參加工作的大學(xué)生吳亞鵬一次偶然的機會(huì )在自制現場(chǎng)發(fā)現,風(fēng)冷盤(pán)是一個(gè)半圓體,它長(cháng)2230mm×弧寬1160mm,作業(yè)人員在一張長(cháng)10000mm×寬2000mm的鋼板上將半圓依次排列進(jìn)行下料,雖然可制作6件,但割剩余板塊十分浪費。于是他立即利用熟悉的辦公軟件,將風(fēng)冷盤(pán)下料尺寸使用電腦制圖進(jìn)行規劃,由原來(lái)的半圓依次排列下料法,改為兩個(gè)半圓直徑重疊,高低錯開(kāi)進(jìn)行模擬,確定能充分利用整張板后進(jìn)行現場(chǎng)下料驗證,從而將一張板規劃自制出風(fēng)冷盤(pán)8件,較之前多制作2件風(fēng)冷盤(pán),減去材料成本,可從原來(lái)自制一批風(fēng)冷盤(pán)增加至降本14480元,提高了該項目的降本金額之余還節約下料作業(yè)時(shí)間。
提升技能 降低設備故障
設備故障會(huì )直接影響生產(chǎn)成本,不但增加班組勞動(dòng)強度也不利于降本增效,降低設備故障是班組關(guān)鍵指標之一。班長(cháng)郭韶生以2023年為基數,提出再降低20%的目標,從點(diǎn)檢技能提升設備管理精細化,確保維修質(zhì)量提升設備使用壽命,推進(jìn)設備創(chuàng )新改造,開(kāi)展自主攻關(guān)解決設備瓶頸,全面控制設備故障時(shí)間。
煉鋼廠(chǎng)一工序塔樓G117皮帶兩側共有60個(gè)料倉口,通過(guò)卸料小車(chē)對位進(jìn)行卸料,在高節奏生產(chǎn)中,卸料小車(chē)需頻繁來(lái)回行走對低料位的料倉進(jìn)行卸料,碎料擊打在料倉口橫格條上反彈到四周,導致物料灑落,人工清理困難,且增加了卸料小車(chē)設備故障。
郭韶生組織討論項目攻關(guān),經(jīng)過(guò)現場(chǎng)反復研究,參考同行做法,班組成員開(kāi)展頭腦風(fēng)暴,最終確定在G117皮帶機兩側各增加一條固定式皮帶并包裹住118卸料小車(chē),用來(lái)密封地面的料倉口,并拉近卸料小車(chē)下料口與地面料口的距離,防止物料反彈,消除設備故障。經(jīng)過(guò)班員的合力改善后,密封皮帶將所有料倉口蓋住,卸料小車(chē)在哪個(gè)料倉卸料就托起該料倉密封皮帶,進(jìn)行下料并除塵,移開(kāi)后立即蓋上料倉口,實(shí)現料倉口、卸料口全時(shí)密封,至今設備運行正常,有效防止物料灑落,減少清理工作量,重要的至今設備運行正常,未發(fā)生過(guò)因物料卡阻卸料小車(chē)引起的故障。同時(shí),班組還分別推廣至2號、7號皮帶安裝使用,設備均運行正常。
自制扒渣板,減少備件外購資金
煉鋼廠(chǎng)一工序扒渣機扒渣板對鐵包上渣塊進(jìn)行清理,扒渣板在清理過(guò)程中不斷與高溫鐵渣撞擊,使用一段時(shí)間后磨損嚴重,無(wú)法使用后需更換。一般每月平均需更換5塊扒渣板。
在嚴峻的市場(chǎng)形勢下,郭韶生帶領(lǐng)班員本著(zhù)“一切成本皆可降、一切成本皆要降”的降本意識,根據扒渣板尺寸及使用功能,優(yōu)化扒渣角度,自制扒渣板。使用邊角料下料制作、拼裝、焊接,現場(chǎng)測試完成達到要求后上線(xiàn)使用。通過(guò)上線(xiàn)使用效果跟蹤,達到原使用要求,更換次數由5次降至3次,降低了人員勞動(dòng)力及備件外購生產(chǎn)費,助力班組每月平均節約備件費用0.69萬(wàn)元。(黃寶華 陳麗 張廣麗)