煉鐵廠(chǎng)高爐噴煤凈化作業(yè)區根據各個(gè)高爐的噴煤特點(diǎn),采取平衡制粉量和粉倉儲量,設備微改造,加強日常管理等舉措,細處算成本、實(shí)處要效益,噸粉動(dòng)能成本比目標值下降12元,年節約電費57.8萬(wàn)元。
精準平衡 減少氮耗穩定噴吹
為減少煤粉調度中的氮氣消耗,作業(yè)區根據各個(gè)高爐的噴煤量,精準平衡各制粉系統的制粉量及粉倉儲量,在制粉系統啟機、停機及正常生產(chǎn)中,嚴格控制溫度及氧含量,杜絕因超標造成的系統沖氮,減少不必要的氮氣消耗。此外,針對煤粉輸送濃度偏低的情況,積極優(yōu)化工藝操作參數,通過(guò)降低噴吹罐罐壓、減少管線(xiàn)補氣等手段來(lái)提高煤粉輸送濃度。
設備微改 功能提升節省電費
為避免原煤倉懸料造成制粉系統頻繁啟停機引起的電耗升高,作業(yè)區對原煤倉進(jìn)行防懸料改造,采用壓延微晶板提升煤倉內壁的光滑度及耐磨性,優(yōu)化煤倉的空氣炮噴管結構,由“斜插直管”改為“直角彎管”,并將噴管材質(zhì)升級為不銹鋼,提升了煤倉錐部的沖擊效果。改造后,原煤倉原煤倉下料順暢,未再出現懸料情況,每年可減少電費57.8萬(wàn)元。
先到先用 巧用心思氣耗立減
針對原煤含水量高造成的煤氣成本增加,采取“先到先用”的原則,提升原煤的濾水空干時(shí)間,積極協(xié)調高爐提升制粉用熱風(fēng)爐余熱輸送,保持日常送熱溫度140℃以上,最大限度減少高爐煤氣的使用量。
管在日常 眾智眾力齊心降本
在日常管理方面,作業(yè)區下足功夫,通過(guò)開(kāi)展能源培訓并制定管理辦法,按照板塊及區域將現場(chǎng)用能進(jìn)行網(wǎng)格劃分,落實(shí)責任人。推行節能操作規范,培養員工的節能意識,減少各種不必要的浪費和損失,發(fā)現跑冒滴漏及時(shí)處理。同時(shí),鼓勵員工提出合理化建議,對在降本工作中表現突出的員工給予表彰和獎勵,充分調動(dòng)員工的積極性和創(chuàng )造性。
降本增效工作任重而道遠,噴煤凈化作業(yè)區秉持“每一個(gè)指標要深摳、每一分錢(qián)都要計較”的態(tài)度,追求極致效率、極致效益,做到崗位“算賬”人人參與,狠抓降本增效,釋放挖潛活力,為企業(yè)創(chuàng )造更大的價(jià)值。(田國慶 羅靜)
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