什么是粘結停車(chē)?
在煉鋼廠(chǎng)連鑄澆鋼過(guò)程中,結晶器銅板與鋼水之間潤滑不好,鋼水將與結晶器銅板發(fā)生粘連,粘連介質(zhì)冷卻后將形成薄的初生坯殼,初生坯殼在拉坯力作用下將被撕裂,形成粘結點(diǎn),粘結點(diǎn)出結晶器下口時(shí)將導致漏鋼事故,操作人員在處理粘結點(diǎn)時(shí)執行停止拉坯操作,這一過(guò)程,稱(chēng)為粘結停車(chē)。
粘結停車(chē)有哪些影響?
粘結停車(chē)影響鑄坯表面質(zhì)量、熱送率、恒速率,是連鑄生產(chǎn)的瓶頸問(wèn)題,2022年,公司粘結停車(chē)頻次高達0.21次/爐。
為解決上述問(wèn)題,煉鋼廠(chǎng)連鑄澆鋼連鑄機長(cháng)黃祖應通過(guò)對粘結停車(chē)現象進(jìn)行現場(chǎng)跟蹤、數據統計分析,發(fā)現在連鑄開(kāi)機及換包第1爐、換水口、大包交替期間,發(fā)生粘結停車(chē)占比高達78%。針對以上難題,他立足現場(chǎng),緊盯澆注過(guò)程,不斷分析總結原因,排查異常,公司粘結停車(chē)頻次逐漸下降。
如何解決粘結停車(chē)?
點(diǎn)化冷鋼求突破
針對連鑄開(kāi)機及換包第1爐時(shí),結晶器內鋼水液面結冷鋼的問(wèn)題,他提出低拉速時(shí)定期探測結晶器內的冷鋼,最終確定了“間隔20秒將冷鋼壓入1次鋼水”的方法,解決了該問(wèn)題。該方法實(shí)施后,連鑄開(kāi)機及換包出現的粘結停車(chē)現象,由0.047次/爐降低至0.019次/爐。
觀(guān)察液面調流場(chǎng)
由于連鑄機在換水口后,結晶器內鋼水的流場(chǎng)發(fā)生變化,換完水口后需重新找到鋼水的流暢穩定狀態(tài)。他通過(guò)比較結晶器內南北兩側保護渣燃燒火焰大小的方法,判斷流場(chǎng)的穩定性,提出采取氬氣動(dòng)態(tài)調節的方式,解決了該問(wèn)題。該方法實(shí)施后,鋼水液面活躍、流場(chǎng)均勻,粘結停車(chē)現象由0.032次/爐降低至0.013次/爐。
控制鋼流穩液面
大包交替期間,由于中包內鋼水靜壓力發(fā)生變化,結晶器液面也會(huì )發(fā)生波動(dòng)。針對該問(wèn)題,他采取了“液面補償法”及“大包小鋼流開(kāi)澆法”,減輕了大包換包時(shí)對結晶器液面波動(dòng)的影響。該方法實(shí)施后,粘結停車(chē)現象由0.011次/爐降低至0.008次/爐。
2023年,在他一系列工藝優(yōu)化后,在12月份,公司煉鋼廠(chǎng)的連鑄粘結停車(chē)頻次降到了0.11次/爐,刷新歷史紀錄。粘結停車(chē)頻次的大幅降低,不僅提高了鑄坯表面質(zhì)量,降低了廢次降,還有效控制了粘結漏鋼事故,為公司煉鋼澆鑄生產(chǎn)的穩定順行注入了強勁動(dòng)力。(張穎 黃祖應)