為降低員工勞動(dòng)強度,推進(jìn)智慧工廠(chǎng)建設,寶武集團中南股份煉鐵廠(chǎng)組織員工開(kāi)展專(zhuān)項攻關(guān)改善,日前成功完成智慧化升級改造燒結混料控制,實(shí)現降本增效。
燒結混合料水分的控制是燒結生產(chǎn)的重要環(huán)節,不僅影響垂直燒結速度,還影響燒結礦的成品率、生產(chǎn)率和轉鼓指數?;旌狭纤中?,燒結速度快,但成品率低,返礦量大,轉鼓指數下降;混合料水分大,燒結速度慢,生產(chǎn)率低,各種消耗增加。因此,對混合料水分進(jìn)行準確測定和自動(dòng)控制,是實(shí)現燒結生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)高效的必要保證。
現行煉鐵廠(chǎng)燒結區域的返礦加水波動(dòng)大,當有其他區域用水時(shí),水量便會(huì )產(chǎn)生波動(dòng),時(shí)大時(shí)小,導致不能精確加水;同時(shí)現有的返礦加水也無(wú)法測定加水量,現行的加水量?jì)H靠管徑大小及閥門(mén)開(kāi)度進(jìn)行調節,無(wú)法做到精準控制加水量。并且現場(chǎng)返礦加水無(wú)法自動(dòng)控制,每次開(kāi)停水都需要人工手動(dòng)操作,人員勞動(dòng)強度大。
改造前,煉鐵廠(chǎng)燒結區域設備點(diǎn)檢四班對5燒返礦加水裝置存在的問(wèn)題進(jìn)行了分析和討論,根據現場(chǎng)的實(shí)際情況,制定了詳細的改善計劃和流程。首先是設計高位水箱,原來(lái)的返礦加水,在日常使用中,無(wú)法有效保障水壓穩定,從而導致生石灰的消化率不高,經(jīng)過(guò)小組成員現場(chǎng)分析,決定在配料倉上方加裝一套高位水箱,將水先引入高位水箱后,由高位水箱進(jìn)行放水,保障其水壓穩定;接著(zhù)便是增加遠程控制,小組成員安裝了電磁閥及流量計并對水量進(jìn)行監控;最后是同步現場(chǎng)安裝相關(guān)控制系統,實(shí)現遠程操作。
改造后,該班組骨干經(jīng)過(guò)一周的運行情況跟蹤,加水時(shí)加水量能夠精確計算,并且能夠實(shí)現遠程開(kāi)、關(guān)操控。經(jīng)過(guò)計算,此次改造可產(chǎn)生年經(jīng)濟效益17萬(wàn)元。(張偉杰)