7月16日,方大特鋼建安公司在制作大型鋼結構件中間罐過(guò)程中,改變傳統的退火工藝釋放應力方式,采購振動(dòng)時(shí)效儀去應力,每只中間罐節省外委費用2萬(wàn)元。
今年以來(lái),該公司承接了28只煉鋼中間罐制作任務(wù),在完成焊接制作工藝后,每只中間罐需外委進(jìn)行退火工藝釋放應力,每只費用2萬(wàn)元,共需56萬(wàn)元。
“在鑄鍛焊件加工過(guò)程中,會(huì )產(chǎn)生殘余應力,降低構件的實(shí)際強度,造成應力腐蝕和脆性斷裂,并且由于殘余應力的松弛,使零件產(chǎn)生翹曲,大幅影響構件的尺寸精度。因此,降低構件的殘余應力,是一項十分必要的工藝?!痹摴炯夹g(shù)人員介紹道。
為降低外委費用,節約制作成本,該公司技術(shù)人員轉變觀(guān)念,決定采用振動(dòng)時(shí)效儀,利用共振、亞共振的方式對構件進(jìn)行時(shí)效處理,降低和均化構件的殘余應力,以保證工件尺寸穩定性。
據了解,振動(dòng)時(shí)效儀采購費用僅1.2萬(wàn)余元,每次釋放應力僅需半個(gè)小時(shí),具有耗能少、時(shí)間短、效果顯著(zhù)等特點(diǎn),可在大型鋼結構件中間罐、鋼包等焊接完成后高效、快速進(jìn)行焊縫應力釋放。(羅霞 高峰)