近期,廣東韶鋼松山股份有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)韶鋼)煉鐵廠(chǎng)高爐運轉作業(yè)區一線(xiàn)員工立足崗位實(shí)踐,從設備優(yōu)化、技術(shù)改造等方面著(zhù)手,用心解決影響生產(chǎn)的設備難題,為企業(yè)打贏(yíng)降本增效攻堅戰注入新動(dòng)力。
延長(cháng)皮帶調節支架壽命降成本
高爐運轉作業(yè)區槽下系統皮帶承擔著(zhù)高爐原燃輸送。實(shí)際生產(chǎn)中,輸送皮帶使用壽命的長(cháng)短直接影響高爐生產(chǎn)運轉效率。
為進(jìn)一步保證輸送皮帶安全運輸,減少跑偏等現象發(fā)生,高爐運轉作業(yè)區管理、技術(shù)人員結合鋼絲繩芯輸送帶自身承重及承載能力大等優(yōu)點(diǎn),通過(guò)改造皮帶上調節托輥支架、加固處理調節托輥支架橫梁等措施,使輸送帶使用壽命延長(cháng)10%。改造后,有效預防了輸送帶運行各類(lèi)設備事故,保障了安全生產(chǎn),延長(cháng)了輸送帶更換周期,單個(gè)更換周期可節約成本2萬(wàn)元。
改造槽下系統倉嘴降成本
高爐運轉作業(yè)區槽下系統關(guān)鍵設備給料機主要負責為高爐供應各類(lèi)原燃料。因倉嘴和給料機底板受原燃料長(cháng)期侵蝕,容易出現底板破損、漏料現象,導致設備維修頻次增多,維修成本升高。
為解決以上問(wèn)題,高爐運轉作業(yè)區設備管理人員經(jīng)現場(chǎng)調研,決定對給料機進(jìn)行改造,通過(guò)拆除給料機、縮短倉嘴一定尺寸、加裝倉嘴臺階式液壓自動(dòng)控制倉門(mén)等措施,有效解決了上述問(wèn)題。改造后,進(jìn)一步提高了下料速度,延長(cháng)了倉嘴使用壽命,降低了生產(chǎn)成本,且可進(jìn)行推廣使用。據統計,此次改造槽下系統2個(gè)倉嘴可節約成本2萬(wàn)元。
優(yōu)化皮帶運輸系統降成本
皮帶跑偏問(wèn)題是影響高爐上料的一個(gè)主要因素,易導致設備設施使用壽命降低和生產(chǎn)維修成本升高。為有效解決這一問(wèn)題,高爐運轉作業(yè)區管理、技術(shù)人員集思廣益,經(jīng)多次實(shí)地查看論證,決定利用高爐檢修時(shí)機,在皮帶改向滾筒部位加裝防跑偏層。改造后,不僅大幅降低了皮帶跑偏頻次,減少了維修費用,而且進(jìn)一步保障了高爐正常上料,預計年可降本20萬(wàn)元。(古利良)