合金在煉鋼成本中占有較大比例,降低合金成本對煉鋼成本控制具有明顯促進(jìn)作用。為了進(jìn)一步提高合金收得率,萍安鋼鐵安源煉鋼廠(chǎng)開(kāi)展轉爐合金攻關(guān),10月份合金收得率達到92.12%,在1-9月的平均基礎上提高了2%,共計節約成本85.7萬(wàn)元。
影響合金收得率的因素主要是轉爐終點(diǎn)和脫氧合金化控制。萍安鋼鐵安源煉鋼廠(chǎng)多舉措降低合金消耗。一是調整熱平衡,根據鐵水成分和溫度,安排好廢鋼鐵構成,保證基礎熱量,減少后吹。二是留渣操作,倒渣濺渣,濺渣后不倒渣,通過(guò)增加留渣量,在前期以渣化渣,加快成渣速度,推行好高槍化渣操作路線(xiàn),達到較好的去P效果。三是終點(diǎn)控制,倒爐C≥0.06%,一倒溫度控制在1610℃左右,補吹時(shí)間原則上不大于25秒。每班至少取兩次爐前樣,跟蹤終點(diǎn)情況。四是優(yōu)化脫氧合金化工藝,在出鋼前加入一定量脫氧材料對鋼水進(jìn)行脫氧,減少合金損耗。最后是減少廢品,避免成分出格回爐、判廢;根據中間包溫度情況,控制好出鋼溫度,避免低溫回爐。
得益于多管齊下,加大獎懲力度,進(jìn)一步提高員工的積極性,該廠(chǎng)合金收得率取得明顯進(jìn)步。(王賢禹)