本報訊 “只需要在電腦操作界面上輕輕一點(diǎn),百米外的閥門(mén)就能動(dòng)作,自動(dòng)完成焦油的‘壓油’操作?!痹谏戒摴煞萑R蕪分公司焦化廠(chǎng)回收二車(chē)間鼓冷油庫班,班組職工只用了10余秒時(shí)間,就完成了智能化“壓油”的整套操作。近日,該班組機械化澄清槽“自動(dòng)壓焦油”系統正式投入使用,用遠程智能操控完美替代傳統的人工操作,不但大大降低了職工的勞動(dòng)強度,還有效提升了焦油的產(chǎn)量和質(zhì)量。
據了解,機械化澄清槽的主要功能是分離荒煤氣冷凝下來(lái)的焦油渣、焦油和氨水。其中,焦油和氨水分離的關(guān)鍵一步就是“壓油”操作,這直接關(guān)系到焦油中水分的含量。以往,崗位職工都是通過(guò)觀(guān)察現場(chǎng)溫度、現場(chǎng)人工調節閥門(mén)的開(kāi)度進(jìn)行“壓油”,但由于每個(gè)人操作方法、對現場(chǎng)條件的判斷存在偏差,導致每個(gè)班次焦油的質(zhì)量存在差異,一定程度上影響了產(chǎn)品的質(zhì)量。此外,操作現場(chǎng)空間狹小,作業(yè)環(huán)境較差,職工勞動(dòng)強度較大。
針對此種情況,該車(chē)間將“保證焦油分離的連續、均勻”作為關(guān)鍵突破口,在作業(yè)現場(chǎng)安裝新型自動(dòng)閥,加裝智能化水平較高的控制系統,并與崗位操作室微機聯(lián)網(wǎng)。自動(dòng)閥既可以設定為隨溫度變化自動(dòng)調節,也可以設定為手動(dòng)調節。日常操作時(shí)采用微機操作的方式,系統自動(dòng)進(jìn)行調節,有效減小了人工操作誤差;應急操作時(shí)可切換到現場(chǎng)手動(dòng)操作,確保系統完全“受控”。該系統投入試運行近1個(gè)月以來(lái),運行平穩,實(shí)現了智能化、精細化操作,保證了化產(chǎn)品生產(chǎn)穩定。 (張波 周加銀)
《中國冶金報》(2020年07月08日 04版四版)