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為生產(chǎn)插上騰飛的翅膀
——安鋼“灰體光譜數字化”煉鋼系統應用紀實(shí)

2019-08-08 09:05:00

  本報通訊員 張青林

  2019年初以來(lái),安鋼集團第二煉鋼廠(chǎng)的煉鋼生產(chǎn)呈現出穩定、快捷、高效的發(fā)展態(tài)勢。特別是在產(chǎn)量強勁增長(cháng)的同時(shí),沒(méi)有出現“蘿卜快了不洗泥”式的質(zhì)量滑坡和指標下降現象,關(guān)鍵技術(shù)經(jīng)濟指標顯著(zhù)優(yōu)化。

  截至今年6月底,該廠(chǎng)品種鋼合格率達到100%,鋼鐵料消耗達到1057.85千克/噸,硅錳比合格率達到95.65%,工序能耗為36.64千克標準煤/噸,終點(diǎn)碳消耗、濺渣合格率、合金成本等多項指標均創(chuàng )該廠(chǎng)煉鋼歷史最好紀錄。

  這一切都得益于該廠(chǎng)多年來(lái)持續不斷加強新技術(shù)開(kāi)發(fā)應用,為煉鋼生產(chǎn)插上了騰飛的翅膀。該廠(chǎng)參與研發(fā)的首套能夠在煉鋼現場(chǎng)成功應用的C(碳)、T(溫度)在線(xiàn)實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)檢測系統——“灰體光譜數字化”煉鋼系統,就是其中一項典型的新技術(shù)應用范例。

  科技追求不停歇

  一直以來(lái),安鋼第二煉鋼廠(chǎng)不斷尋求技術(shù)創(chuàng )新和突破,先后自主研發(fā)了國內領(lǐng)先的物流跟蹤系統,填補國內空白的連鑄坯定重切割系統、連鑄自動(dòng)化應用技術(shù)等,通過(guò)一系列科技創(chuàng )新實(shí)現了技術(shù)經(jīng)濟指標的持續優(yōu)化,綜合經(jīng)濟效益大幅提升。

  近年來(lái),該廠(chǎng)又將科技創(chuàng )新的目光聚焦在轉爐冶煉過(guò)程的參數控制方面。從世界范圍來(lái)看,目前大多數轉爐,特別是中小型轉爐的冶煉過(guò)程控制,仍采用人工判斷法。

  受固有的主觀(guān)因素和個(gè)體差異的影響,人工判斷不可避免會(huì )產(chǎn)生誤差,增加產(chǎn)品質(zhì)量的不穩定性,造成能源、材料、勞動(dòng)力的巨大浪費,阻礙產(chǎn)能的有效發(fā)揮和鋼水質(zhì)量的提升?,F有的一些控制系統,諸如:爐氣分析動(dòng)態(tài)控制、冶煉噪聲分析、光信息控制、圖像分析等,由于命中率低、工人勞動(dòng)強度大、設備體積大且成本高、維護費用昂貴、近爐高溫區域工作壽命短等原因,僅能在小范圍內適用,無(wú)法進(jìn)行工業(yè)化推廣。因此,研發(fā)一種成本低廉、簡(jiǎn)單可靠,能夠取代人工判斷法,能夠適應煉鋼現場(chǎng)高溫環(huán)境的實(shí)時(shí)在線(xiàn)測量控制系統,是國內外轉爐煉鋼企業(yè)亟須解決的難題。

  科技研發(fā)解難題

  安鋼第二煉鋼廠(chǎng)自身雖有豐富的實(shí)踐經(jīng)驗,但在先進(jìn)科技設備方面仍有所欠缺。因此,該廠(chǎng)積極與專(zhuān)業(yè)技術(shù)院校進(jìn)行合作,經(jīng)過(guò)多方考察驗證,最終決定與南京理工大學(xué)聯(lián)手,共同進(jìn)行“灰體光譜數字化”參數實(shí)時(shí)檢測項目的開(kāi)發(fā)?!盎殷w光譜數字化”技術(shù)可以在轉爐冶煉過(guò)程中,實(shí)時(shí)檢測碳、磷、硫、溫度等主要參數,是科技部863計劃項目的研究成果。南京理工大學(xué)在“灰體光譜數字化”方面的研究起步早,研究項目基本成形。

  新技術(shù)以大數據、工業(yè)智能化多模塊為基礎,以光譜合成等多技術(shù)集成為手段,可實(shí)現遠距離非接觸式檢測。由于關(guān)鍵設備遠離轉爐高溫區域,該系統抗干擾性強,能適用于所有轉爐煉鋼環(huán)境,并且測量精度高、動(dòng)態(tài)范圍大,能在線(xiàn)動(dòng)態(tài)實(shí)時(shí)顯示冶煉過(guò)程C、T數據,為煉鋼全過(guò)程提供直接指導,為智能化煉鋼提供關(guān)鍵性技術(shù)支撐。值得一提的是,該系統設備成本低廉,為一次性投入,無(wú)任何維護費用。

  2015年6月底,安鋼第二煉鋼廠(chǎng)與南京理工大學(xué)正式簽訂開(kāi)發(fā)協(xié)議;當年8月份,項目初步上線(xiàn)運行。初試期間,雙方根據現場(chǎng)采集的數據和安裝位置的變化,數次調整測溫數據、改進(jìn)測溫算法,至2016年12月份,各項技術(shù)指標全部達到或優(yōu)于協(xié)議要求,完全實(shí)現預期目標。該系統應用之后,不僅提高了煉鋼產(chǎn)量,降低了原料成本,而且提高了鋼水質(zhì)量,具有顯著(zhù)的經(jīng)濟效益和廣泛的社會(huì )效益。

  該項煉鋼新技術(shù)在安鋼第二煉鋼廠(chǎng)首次實(shí)現工業(yè)化應用,首次實(shí)現了轉爐煉鋼過(guò)程碳、硫、磷、溫度等參數非接觸式在線(xiàn)實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)檢測,可完全取代人工判斷,有著(zhù)廣闊的應用前景。

  對于目前國內120噸級以上轉爐來(lái)說(shuō),副槍是標配,技術(shù)成熟,終點(diǎn)命中率較高。但是,利用副槍只能實(shí)現煉鋼過(guò)程的終點(diǎn)控制,無(wú)法實(shí)現冶煉全過(guò)程連續監控,并且副槍探頭為一次性消耗品,增加成本,不利于節能減排?!盎殷w光譜數字化”技術(shù)的工業(yè)化應用可望輔助甚至取代副槍等測試手段,一次投入,長(cháng)期使用,將促進(jìn)世界煉鋼行業(yè)節能減排、提高效率、降低成本、提高質(zhì)量,意義重大。

  科技煉鋼顯神威

  2017年3月份,該項目正式通過(guò)技術(shù)部門(mén)驗收。為使科技創(chuàng )新項目盡早發(fā)揮效能,安鋼第二煉鋼廠(chǎng)及時(shí)組織職工進(jìn)行適應性技術(shù)培訓,并針對項目技術(shù)指標在實(shí)際生產(chǎn)中的應用效果,隨時(shí)修訂完善相關(guān)工藝技術(shù)操作規程;技術(shù)人員堅持跟班進(jìn)行指導,隨時(shí)解決冶煉過(guò)程中遇到的問(wèn)題。經(jīng)過(guò)1年多的磨合應用,科技與生產(chǎn)的契合度日臻完美,傳統的人工經(jīng)驗判斷方法逐漸被取代。

  2018年下半年,該廠(chǎng)科技煉鋼的效能開(kāi)始發(fā)揮出來(lái),帶動(dòng)生產(chǎn)指標持續優(yōu)化。與2017年同期相比,終點(diǎn)碳提高約0.02%,一倒率由之前的68%提高到82%,散裝料消耗噸鋼降低8千克~10千克,合金料消耗噸鋼降低1千克~2千克。據測算,終點(diǎn)碳每提高0.01%,噸鋼合金成本降低約1.15元,僅此一項該廠(chǎng)每年就可多創(chuàng )效300多萬(wàn)元。

  2019年初以來(lái),隨著(zhù)鋼鐵市場(chǎng)的好轉,該項新技術(shù)成為助力該廠(chǎng)主要冶煉指標實(shí)現飛躍的關(guān)鍵技術(shù),受到一線(xiàn)煉鋼人員的大力追捧。該項新技術(shù)對煉鋼過(guò)程中碳、硫、磷等各種元素含量和溫度的實(shí)時(shí)檢測,使轉爐出鋼時(shí)間的把控更加精確,有效節約了吹煉時(shí)間,極大地推動(dòng)了轉爐產(chǎn)能的發(fā)揮。在推動(dòng)產(chǎn)能發(fā)揮、實(shí)現增產(chǎn)創(chuàng )效的同時(shí),該項新技術(shù)還可對鋼水成分和質(zhì)量進(jìn)行精準控制,促使產(chǎn)品質(zhì)量大幅提升。此外,冶煉過(guò)程各種參數的實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)檢測,也極大地減輕了冶煉人員的勞動(dòng)強度,節省了人工成本。

  《中國冶金報》(2019年08月08日 03版三版)

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