本報訊(記者李巍 通訊員王云峰 楊金鑫)今年初以來(lái),張宣高科資源產(chǎn)業(yè)事業(yè)部焦化廠(chǎng)依托技術(shù)進(jìn)步和精益管理,開(kāi)展化產(chǎn)品產(chǎn)量和質(zhì)量雙提升攻關(guān)工作。2月份,該廠(chǎng)硫銨收率為1.06%,超計劃0.06%,年可創(chuàng )效36萬(wàn)元,產(chǎn)品質(zhì)量合格率達100%。
該廠(chǎng)原硫銨系統干燥工序采用旋風(fēng)模式,外排料中含有部分硫銨顆粒,造成硫銨產(chǎn)量損失。為提高硫銨產(chǎn)量,該廠(chǎng)技術(shù)人員改進(jìn)生產(chǎn)設備,將硫銨系統干燥工序原來(lái)使用的旋風(fēng)模式改為濾網(wǎng)模式,實(shí)現了硫銨顆粒全部回收,每日可增產(chǎn)0.1噸。
同時(shí),該廠(chǎng)通過(guò)改變硫銨母液提料操作方式提升產(chǎn)品質(zhì)量。該廠(chǎng)硫銨系統原提料方式為常通式,空氣在硫銨母液中時(shí)刻處于運動(dòng)狀態(tài),不利于硫銨晶核的形成,現通過(guò)增加壓縮空氣壓力,實(shí)現間歇性按需提料,硫銨晶體數量較之前增加了1%。
此外,該廠(chǎng)還組織硫銨崗位操作人員參加了以“提精度、控指標”為主題的崗位競賽,推行“精確化驗、準確提料”八字崗位操作法,實(shí)現崗位操作對硫銨產(chǎn)量和質(zhì)量“零影響”。