王慶 蘭娜
2023年4月20日,正值河北唐銀鋼鐵有限公司高爐煤氣精脫硫設備一次開(kāi)車(chē)成功后,穩定運行滿(mǎn)100天的重要時(shí)間節點(diǎn)。北京北大先鋒科技股份有限公司駐扎在唐銀精脫硫項目現場(chǎng)數月的工程技術(shù)團隊,在完成現場(chǎng)清掃和收尾工作后陸續退場(chǎng)。這個(gè)被業(yè)內一度視作“國內最嚴標準”的高爐煤氣精脫硫示范項目,終于在向海而建的曹妃甸企業(yè)園區內圓滿(mǎn)交付。
唐銀鋼鐵公司退城搬遷項目于2021年4月份正式開(kāi)工,2022年12月13 日,2#高爐的第一爐鐵水從鐵口涌出,開(kāi)啟了唐銀鋼鐵打造具有較強市場(chǎng)競爭力的資源節約型現代化聯(lián)合鋼鐵企業(yè)的新征程。唐銀鋼鐵自2018 年8 月份著(zhù)手進(jìn)行退城搬遷工作,彼時(shí),距生態(tài)環(huán)境部2018年5月份發(fā)布的《鋼鐵企業(yè)超低排放改造工作方案(征求意見(jiàn)稿)》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《征求意見(jiàn)稿》)不過(guò)3個(gè)月,該《征求意見(jiàn)稿》要求新建(含搬遷)鋼鐵項目要全部達到超低排放水平。這成為唐銀鋼鐵退城搬遷項目明確環(huán)保標準的第一步,新廠(chǎng)建設的高爐煤氣凈化工藝方案將緊扣超低排放標準,建設源頭治理的精脫硫設備是大勢所趨。
高爐煤氣前端精脫硫相當于高正壓工況的煙氣脫硫,壓力為幾十至幾百kPa 正壓。高正壓工況的煙氣脫硫工藝技術(shù)難度極大,世界范圍內幾乎沒(méi)有成功先例,從這一意義來(lái)說(shuō),高爐煤氣精脫硫在世界范圍內屬于中國首創(chuàng )。唐銀鋼鐵在比選和考察國內高爐煤氣精脫硫技術(shù)時(shí),正處于我國精脫硫技術(shù)的“拓荒期”。哪種工藝設備運行更加穩定、脫硫效果更有保障成為困擾企業(yè)的難題,在鋼鐵行業(yè)沒(méi)有實(shí)際的工業(yè)應用案例,這意味著(zhù)沒(méi)有經(jīng)驗可循。
項目招標前期,唐銀鋼鐵從行業(yè)渠道了解到北京北大先鋒科技有限公司在衡陽(yáng)華菱鋼管有限公司(衡鋼)建設的高爐煤氣提純一氧化碳項目中,在預處理環(huán)節對高爐煤氣進(jìn)行了精脫硫,將煤氣中的總硫脫除至0.1ppm 以下,這套設備已在衡鋼穩定運行超過(guò)十年,是全世界唯一投入工業(yè)化使用的高爐煤氣精脫硫設備。這一細節引起了唐銀鋼鐵的重視,通過(guò)對精脫硫工藝的深入研究考察,企業(yè)對高爐煤氣前端脫硫實(shí)現超低排放建立了信心。
該項目由北大先鋒與西安航天源動(dòng)力工程有限公司合作共同建造,北大先鋒負責核心技術(shù)、設備、試劑、工藝包,西安航天公司負責總包工程。唐銀鋼鐵高爐煤氣經(jīng)除塵、TRT 發(fā)電后,輸送至精脫硫系統,達到超低排放標準的高爐煤氣再送至燃氣鍋爐、熱風(fēng)爐、石灰窯、加熱爐等末端用氣點(diǎn)使用(見(jiàn)圖1)。
由圖1 可知,企業(yè)末端用氣點(diǎn)越多,越適合選擇前端精脫硫工藝,因其節省末端二次脫硫投資,效益更加顯著(zhù)。采取源頭處理的最大優(yōu)點(diǎn)是煤氣集中處理,管理方便,下游用戶(hù)使用時(shí)不需要再進(jìn)行處理,尤其是軋線(xiàn)加熱爐與熱處理爐數量較多的企業(yè),環(huán)保政策鼓勵實(shí)施精脫硫,同時(shí)可保留部分工藝可行的末端治理設施作為備用。
唐銀鋼鐵2 座高爐爐容均為1500m3,合計處理煤氣量80 萬(wàn)m3/h,是目前國內單套處理高爐煤氣量最大的精脫硫項目。該項目設計8 條支路,將煤氣壓損降至8kPa 以下,實(shí)際運行中,設備系統壓差為4kPa~5kPa,只有設計限值的50%,降低煤氣進(jìn)口壓差是保證后續脫硫工藝高效運行的關(guān)鍵,也是精脫硫工藝中的技術(shù)關(guān)鍵點(diǎn)。
高爐煤氣精脫硫裝置采用“水解轉化+催化吸附”全干法工藝對高爐煤氣中的氣態(tài)硫污染物(COS、H2S等)實(shí)施源頭集中脫除,保證下游高爐煤氣燃燒工段SO2達標排放。工藝流程如圖2所示。
高爐煤氣先進(jìn)入預處理系統,隨后經(jīng)過(guò)換熱器進(jìn)入水解塔。水解塔內裝填水解劑,將高爐煤氣中的有機硫(COS)轉化為無(wú)機疏(H2S);水解后煤氣通過(guò)換熱器降溫后進(jìn)入裝有脫硫劑的徑向脫硫塔,將煤氣中的無(wú)機硫(H2S)轉化為固態(tài)的硫單質(zhì),最終實(shí)現高爐煤氣精脫硫。
我國不同高爐所產(chǎn)煤氣含硫量(包含有機硫、無(wú)機硫)差異較大,折算平均總硫濃度在30mg/m3~220mg/m3 范圍,唐銀鋼鐵高爐原煤氣進(jìn)口總硫濃度約200mg/m3,平均硫濃度接近最高值。該項目中,精脫硫裝置的每個(gè)關(guān)鍵出入口均安裝有連續在線(xiàn)監測儀表,將煤氣的硫含量(包含COS、H2S)、氧含量、塵含量、溫度等關(guān)鍵數據實(shí)時(shí)上傳至中控室,鋼鐵廠(chǎng)得以全面準確地收集數據,掌握高爐煤氣脫硫效率。項目投產(chǎn)后的運行數據顯示,出口硫濃度僅為0~8mg/m3,這一指標是目前中國已知的效果最好的鋼廠(chǎng)精脫硫設備運行數據,排放煙氣中硫含量不僅遠低于國家特別排放限值,更達到了河北制定的更加嚴格的超低排放地方標準。
在國家環(huán)保政策的引領(lǐng)下,全國各省已啟動(dòng)鋼鐵企業(yè)環(huán)???jì)效全面創(chuàng )A 實(shí)施方案,用高水平環(huán)???jì)效管理推動(dòng)鋼鐵企業(yè)轉型升級、綠色發(fā)展。A 級企業(yè)在重污染天氣期間可以自主采取應急減排措施,不停、不限,帶動(dòng)企業(yè)通過(guò)環(huán)保改造,實(shí)現穩定生產(chǎn)、降低成本、提升效益。精脫硫項目的超預期穩定運行,將助力唐銀鋼鐵向環(huán)???jì)效A 級企業(yè)邁進(jìn)一大步。
唐銀鋼鐵精脫硫項目是鋼鐵行業(yè)減污降碳的環(huán)保標桿,具有良好的引領(lǐng)示范作用。隨著(zhù)越來(lái)越多鋼鐵企業(yè)在精脫硫工藝上開(kāi)展深入探索,實(shí)現工業(yè)化應用,政府引導推動(dòng)和企業(yè)自主提升同時(shí)發(fā)力,取得了顯著(zhù)成果。生產(chǎn)實(shí)踐證明,高爐煤氣全干法前端精脫硫工藝流程簡(jiǎn)單、水解轉化率及脫硫效率高、工況適應性強、運行可靠性高、安全性好、節省占地,將推動(dòng)鋼鐵企業(yè)創(chuàng )造發(fā)展新空間,提升核心競爭力,促進(jìn)全國鋼鐵行業(yè)深度減排、綠色轉型和高質(zhì)量發(fā)展。
《中國冶金報》(5月25日6版頭條)