7月16日18點(diǎn)06分,在近百名施工及管理人員連續21小時(shí)的奮戰下,由中國五冶承建的湛江鋼鐵三高爐系統項目全廠(chǎng)燃氣及熱力工程大口徑管道接口作業(yè)順利完成,比計劃作業(yè)時(shí)間整整提前了7個(gè)小時(shí),管道焊口無(wú)損檢測100%合格,管道送氣試漏100%合格,并于17日恢復生產(chǎn),為2020年12月底全廠(chǎng)燃氣及熱力工程全面竣工,三高爐系統介質(zhì)管網(wǎng)投用打下了堅實(shí)基礎,并獲得湛江鋼鐵的高度肯定和好評。
管道接口作業(yè)是指利用介質(zhì)管網(wǎng)停氣檢修時(shí)間,將新建管道與原介質(zhì)管網(wǎng)連通,新建管道安裝到第一次閥門(mén)或水封,具備輸送介質(zhì)的條件,閥門(mén)或水封后新建管道施工不影響正常生產(chǎn)。中國五冶承建的湛江鋼鐵三高爐系統項目全廠(chǎng)燃氣及熱力工程共計52個(gè)接口,前期已經(jīng)完成6個(gè),為保障后續施工及生產(chǎn),此次需在28小時(shí)內同時(shí)完成7個(gè)接口作業(yè)任務(wù),包括3個(gè)高爐煤氣接口,2個(gè)壓縮空氣接口和2個(gè)蒸汽接口。其中,高爐煤氣管道接口作業(yè)屬于湛江鋼鐵7月定修期間的重點(diǎn)項目,也是湛江鋼鐵今年首次大管徑煤氣接口作業(yè)。
由于高爐煤氣腐蝕性嚴重,為保證煤氣管道內防腐質(zhì)量,項目團隊與設計溝通在接口管道側面增設DN600正式人孔,保證了高爐煤氣管道內防腐全部涂刷到位。同時(shí),由于時(shí)間緊、任務(wù)重,團隊還創(chuàng )新施工方法,在煤氣管道停氣前,先將接口管道與主管在帶煤氣的條件下焊接完成,待煤氣管道停氣吹掃檢測合格后,作業(yè)人員由人孔進(jìn)入管道內部,切除與主管連接管口。該方法將傳統需48小時(shí)完成的接口作業(yè)縮短到21小時(shí),不僅提升了效率,提前7小時(shí)完成了作業(yè)任務(wù),還為業(yè)主極大地降低了能源損耗。
煤氣管道接口作業(yè)是集高空作業(yè)、煤氣管道動(dòng)火作業(yè)、管道內密閉空間作業(yè)、高溫作業(yè)、吊裝作業(yè)等危險源于一體的高危工程。在施工過(guò)程中,項目部始終把安全作為第一要務(wù),從前期方案準備、專(zhuān)家指導、安全教育培訓、現場(chǎng)標化定制、施工人材機配置等全方位考慮,反復研究討論,編制了確實(shí)可行的施工作業(yè)方案。在保障措施上,項目團隊一方面針對施工危險源進(jìn)行仔細識別,配備了長(cháng)管呼吸器、空氣呼吸器、煤氣報警器、氧氣檢測儀等設備,并通過(guò)培訓確保作業(yè)人員正確使用;另一方面對作業(yè)人員進(jìn)行了詳細的安全技術(shù)交底,每個(gè)作業(yè)點(diǎn)設專(zhuān)職安全員監督指導,保障施工安全。( 高巧林 楊喜喜 王文虎 )