能修復的絕不整體更換!
能動(dòng)手制作的絕不外購!
能夠優(yōu)化調整的絕不放任不管!
制造管理部員工們在各自工作崗位上
動(dòng)腦筋、想辦法
聚焦小改小革,助力降本增效
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隨著(zhù)碼頭自動(dòng)取樣機投用,現場(chǎng)粉塵容易引發(fā)電子鎖電路板和鎖芯等故障,導致電子鎖時(shí)常無(wú)法正常關(guān)閉開(kāi)啟,嚴重影響取樣工作的正常開(kāi)展,取樣桶陸續有30個(gè)損壞無(wú)法正常使用。由于該設備屬于非標產(chǎn)品,只能在取樣設備廠(chǎng)家進(jìn)行定制購買(mǎi),更換樣桶需5000元/個(gè),更換電子鎖需1300元/個(gè),全部整體更換需15萬(wàn)元左右。
本著(zhù)修舊利廢,物盡其用的原則,原料檢測作業(yè)區點(diǎn)檢員楊林對故障取樣桶電子鎖進(jìn)行拆解,檢查鎖芯、電路板,研究其結構和故障原因,通過(guò)現場(chǎng)跟蹤使用過(guò)程,反復排查故障原因。通過(guò)他豐富的設備經(jīng)驗,結合網(wǎng)上查閱資料,掌握取樣桶電子鎖工作原理,對其進(jìn)行拆解、未損件的重組、電路板清灰、鎖芯潤滑等,成功修復取樣桶電子鎖近20個(gè),節約備品備件費用2.6萬(wàn)余元。
制造管理部化學(xué)檢測作業(yè)區煤巖分析需要標樣塊用于驗證工作曲線(xiàn),確保檢驗結果準確性。但標樣塊屬于易耗品,加之只能向廠(chǎng)家購買(mǎi),每個(gè)3000元。
既要保證分析準確性,又要降低成本?!皟深^”都要抓并未難倒善思力行的曾智文,她利用日常分析中標準偏差低、反射率范圍與分析試樣相匹配的生產(chǎn)樣自制標樣塊,通過(guò)手動(dòng)、自動(dòng)兩種方法多次對比,最終準確地確定了自制標樣塊的反射率值,發(fā)掘出一套自制標樣塊的方法,使自制標樣塊能完全替代廠(chǎng)家提供的標樣塊,檢驗數據準確,每年降本2.39萬(wàn)元。目前該創(chuàng )新已納入崗位規程,用于作業(yè)區煤巖日常分析。
物理檢測作業(yè)區試樣加工業(yè)務(wù)回歸后,各工序按節奏如火如荼的進(jìn)行生產(chǎn)。在沖擊加工中一直使用的“沖擊工裝”因長(cháng)期使用,造成轉動(dòng)點(diǎn)和螺孔的磨損,在活動(dòng)鉗口工作時(shí),工件會(huì )裝夾不穩,導致無(wú)法保證標準要求尺寸,面臨報廢。(每個(gè)工裝制作成本約500元)。
要增加工裝的使用時(shí)間,就要從提高活動(dòng)鉗口活動(dòng)點(diǎn)的壽命出發(fā),作業(yè)區骨干人員吳印,經(jīng)過(guò)不斷的觀(guān)察和研究,構思出了活動(dòng)鉗口轉軸兩端固定的連接方式。在工裝底座上加裝一個(gè)“7”字形支座,使用穿銷(xiāo)螺栓替代普通螺絲,把活動(dòng)鉗口的受力點(diǎn)由螺孔、螺釘兩處受力,轉變?yōu)榈鬃?、支座、螺桿三處受力。
他立馬對工裝進(jìn)行了修改,現場(chǎng)使用后發(fā)現效果達到了預期,預估改進(jìn)后的工裝使用壽命長(cháng)達1年以上,提高使用壽命大于原壽命的5倍。每年可減少工裝制作成本2000元,并且在工作中減少工裝調整和修復時(shí)間,大大節約了加工時(shí)間達到了降本增效的目的。(楊長(cháng)富、曾智文、吳印、胡慧婷、張曼琳)