為更好地實(shí)現降本增效,寶武集團中南股份特軋廠(chǎng)板材工序使用了一種新型材料高強度工具鋼軋輥,雖然在幾個(gè)關(guān)鍵指標上遠超現有軋輥使用率,但因使用中幾個(gè)重要操作參數難以掌握,軋輥加工效率低下,制約著(zhù)現場(chǎng)生產(chǎn)效率。結合板材現有的軋輥工藝,要如何使用它?如何發(fā)揮它的優(yōu)勢?如何進(jìn)行加工?這一系類(lèi)的問(wèn)題都擺在板材準備班的眼前。
身為準備班班長(cháng)的胡俊平,面對困難,沒(méi)有退縮,獨自挑起重任,積極發(fā)揮黨員先鋒模范作用。通過(guò)對現場(chǎng)軋輥進(jìn)行數據推算,他發(fā)現雖然加工時(shí)間長(cháng),但是這種軋輥的使用周期也長(cháng),可以嘗試改變現有的加工技術(shù),提高加工效率。于是他開(kāi)始進(jìn)行攻關(guān),并四處打聽(tīng)其他鋼廠(chǎng)有沒(méi)有在使用綜合性能類(lèi)似的軋輥,加工時(shí)采用什么樣的工藝?使用怎么樣的砂輪?
經(jīng)過(guò)不斷摸索和嘗試,通過(guò)8次實(shí)驗,他最終鎖定了一種新型材料代替綠碳化硅為基質(zhì)的砂輪,修改了砂輪的粒度、硬度、外形尺寸、黏合劑、組織等8大參數。在加工工藝上使用的4個(gè)大類(lèi)參數之間的配合組數有600多萬(wàn)種組合,通過(guò)分類(lèi)排除法,選定了5萬(wàn)多種組合,并在實(shí)驗過(guò)程中測試了33750種組合,最終確定了整個(gè)新型工具鋼軋輥加工的工藝流程,將各項變量與加工過(guò)程匹配起來(lái),將最合適的加工余量與質(zhì)量、成本做到最優(yōu),達到既不浪費、也不過(guò)盈,軋輥加工效率從12小時(shí)/支下降到了4小時(shí)/支,效率提升了3倍,并通過(guò)改變加工軋輥的表面粗糙度提高板型控制能力。軋輥輥耗每月穩定控制在1.5元/噸以?xún)龋?span style="">輥耗指標居行業(yè)第一,每年可節省軋輥加工成本53萬(wàn)元。胡俊平將此技術(shù)成功申請了國家發(fā)明專(zhuān)利和撰寫(xiě)成科技論文。 (陳立新 陳睿)