為了提高連鑄機銅管使用率,降低生產(chǎn)成本,中國寶武馬鋼長(cháng)材事業(yè)部連鑄分廠(chǎng)針對這一生產(chǎn)技術(shù)難題,該分廠(chǎng)從今年上半年成立技術(shù)攻關(guān)小組,并且派技術(shù)人員赴兄弟單位馬鋼長(cháng)江鋼廠(chǎng)“取經(jīng)”,進(jìn)行對標。以1#連鑄機為試點(diǎn),以前1#連鑄機銅管通鋼量為7000噸/根,通過(guò)和兄弟鋼廠(chǎng)對標后,找出自己的不足,并且對1#連鑄機銅管通鋼量進(jìn)行技術(shù)攻關(guān),截止到目前為止,1#連鑄機銅管通鋼量已高達11000-12000噸/根。以前規定1#連鑄機銅管600爐下線(xiàn)報廢,經(jīng)過(guò)技術(shù)人員不懈的技術(shù)攻關(guān)和對標找差距,銅管通鋼量報廢爐數穩步提升,從600爐→800爐→1000爐→1311爐,到試驗期間最高達1311爐,接近原來(lái)通鋼量的近2倍。截至目前為止,1#連鑄機銅管最大通鋼量達到14967噸/根。從今年7月份對標到目前為止,按照1#連鑄機120萬(wàn)噸/年產(chǎn)量計算,降低了50%的銅管使用量。從每年170根左右下降到86根,年節約成本顯著(zhù)。
該分廠(chǎng)堅持以“工藝優(yōu)化創(chuàng )新”作為企業(yè)降本增效的突破口,近年來(lái),在分廠(chǎng)黨政領(lǐng)導的高度重視與支持下,專(zhuān)門(mén)成立技術(shù)攻關(guān)小組,在分廠(chǎng)范圍內,積極推動(dòng)質(zhì)量技術(shù)攻關(guān)成果的孵化活動(dòng)。通過(guò)1#連鑄機銅管通鋼量的技術(shù)攻關(guān),使連鑄生產(chǎn)效率大大提升,檢修人員勞動(dòng)強度不斷降低,為實(shí)現“鑄機智能化生產(chǎn),無(wú)人平臺智慧制造”打下了堅實(shí)基礎,從而也顯示該分廠(chǎng)的管理水平的穩步提升。 (陳剛)