2020年春節后,新冠疫情在全國蔓延,首鋼京唐公司上游原料的生產(chǎn)、運輸都受到不同程度的影響,生產(chǎn)形勢十分嚴峻。首鋼技術(shù)研究院以試驗焦爐為紐帶,建立“研—供—產(chǎn)”一體化工作平臺,發(fā)揮試驗焦爐探索、研發(fā)、診斷的作用,以高爐含碳料為切入點(diǎn)打通科研開(kāi)發(fā)與產(chǎn)線(xiàn)應用相融合的“最后一公里”,為確保鐵焦平衡、高爐順?lè )€運行發(fā)揮了重要作用。
首鋼技術(shù)研究院小焦爐班組于2008年由北京轉移至首鋼京唐公司,負責運行1座0.3噸試驗焦爐、1座0.04噸試驗焦爐,另配有國標、美標、日標的冷強度測定設備,是國內設備配置最全面的試驗焦爐基地。
受疫情因素影響,春節復工以來(lái),人員到崗不足,但試驗任務(wù)不能停,面對人員少、任務(wù)重的客觀(guān)情況,技術(shù)研究院4名職工自節后返島復工起便始終堅守崗位,2個(gè)多月未回京。班組重新調整了生產(chǎn)工序,到崗職工堅守試驗主線(xiàn),整個(gè)班組迎難而上,馬不停蹄推進(jìn)科研生產(chǎn)、保證試驗進(jìn)度,力求在現有條件下完成好各項試驗任務(wù)。為應對疫情影響,京唐公司要求到6月底要保有15萬(wàn)噸焦炭存量,生產(chǎn)中需將炭化時(shí)間從32小時(shí)縮短到30小時(shí),根據“研—供—產(chǎn)”一體化工作組設計的方案,小焦爐緊急安排了5個(gè)試驗方案,經(jīng)過(guò)試驗后從中優(yōu)選出2個(gè)試驗方案用于生產(chǎn),最大限度確保京唐公司焦炭質(zhì)量穩定。
班組成員加快試驗生產(chǎn)步伐,但這決不代表生產(chǎn)質(zhì)量可以馬虎。班長(cháng)吳崇明在試驗中發(fā)現京唐6號方案煉制的焦炭形狀與以往不同,具體表現為條形焦較多,影響粒度篩分。他意識到這可能會(huì )對煉鐵工序造成不良影響,便立即向京唐制造部和焦化作業(yè)部反映了這一情況。事實(shí)表明,同期生產(chǎn)中也確實(shí)發(fā)現了異常,經(jīng)各部門(mén)配煤工程師的聯(lián)合分析,找出了問(wèn)題所在。談起這件事,京唐公司煉鐵部專(zhuān)業(yè)人員豎起大拇指說(shuō):“多虧了小焦爐班組的細心發(fā)現,我們更改配比,換成7號方案后,焦炭焦型得到了顯著(zhù)改善,不僅滿(mǎn)足了高爐要求,還為公司降低了不少成本呢!”
據統計,2月份以來(lái),小焦爐班組共完成0.3噸焦爐試驗18爐、0.04噸焦爐試驗11爐、開(kāi)發(fā)試驗新煤種13個(gè)。另外,由于焦化部二期自動(dòng)取料機沒(méi)有完工,班組配合制造部、煉鐵部、焦化部、質(zhì)檢部等進(jìn)行人工取樣,共取煤15個(gè)品種,合計達12噸,并連續19天加做47次篩分試驗,為京唐公司穩定生產(chǎn)作出了積極貢獻。
在疫情防控的特殊時(shí)期,首鋼技術(shù)研究院小焦爐班組充分發(fā)揮科研在煤質(zhì)研究、資源保障、配煤優(yōu)化、小焦爐驗證、焦炭生產(chǎn)、質(zhì)量保證等諸多環(huán)節的支撐作用,融入到“研—供—產(chǎn)”一體化平臺中,逐步形成“基于常規指標兼顧鏡質(zhì)組反射率分布”的優(yōu)化配煤技術(shù)思路,有效保障了焦炭質(zhì)量的穩定,保證了京唐公司大高爐吃上“精糧”,受到京唐公司好評。