本報通訊員 邱梅
鞍鋼股份鲅魚(yú)圈分公司煉焦部深刻認識環(huán)保工作的重要性,將環(huán)保工作視為企業(yè)經(jīng)營(yíng)的大事來(lái)抓,全力推進(jìn)環(huán)保升級改造和污染治理工作,提升企業(yè)綠色競爭力,為分公司和當地經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展做出重要貢獻。
焦化是高能耗、高污染行業(yè),更是環(huán)保執法部門(mén)的重點(diǎn)整治對象。國家和地方環(huán)保部門(mén)監督管理工作不斷加強,要求越來(lái)越嚴格。焦化企業(yè)要想持續發(fā)展下去,唯一的路徑就是全面進(jìn)行整治,實(shí)現全面達標排放。
近年來(lái),該部以高于國家標準、行業(yè)標準的要求,抓好環(huán)保治理達標工作;從環(huán)境隱患排查整治到清潔企業(yè)文明創(chuàng )建,建立了源頭預防、過(guò)程控制、末端把關(guān)的全流程、全覆蓋的環(huán)保工作體系,堅持發(fā)展與保護“兩條腿”走路。
該部煤氣凈化作業(yè)區使用的焦爐煤氣真空碳酸鉀煤氣脫硫裝置,當焦爐滿(mǎn)負荷生產(chǎn)時(shí),煤氣發(fā)生量超過(guò)煤氣處理能力,使得脫硫后煤氣硫化氫含量超過(guò)國家標準。根據公司對焦爐煤氣質(zhì)量的要求及環(huán)保對二氧化硫廢氣總量控制的需要,為確保煤氣中硫化氫含量達標,該部經(jīng)過(guò)多次技術(shù)交流和研判分析,在原真空碳酸鉀脫硫裝置后新建一套塔式堿法脫硫裝置,各項指標達到設計要求,煤氣硫化氫含量達到20毫克/立方米以下,遠低于國家新環(huán)保法要求的50毫克/立方米,焦爐煙氣指標得到了極大改善。
與此同時(shí),該部利用大修機會(huì ),在原工藝基礎上進(jìn)行工藝改進(jìn),達到環(huán)保治理的目的。他們在脫硫及硫銨區域增加事故水槽,將蒸汽再沸器冷卻水和燃燒爐排污水、水泵冷卻水、熱風(fēng)機蒸汽冷卻水、母液加熱器冷卻水、蒸汽乏汽水等廢水收集再利用,可節約新水21噸/小時(shí);遇到生產(chǎn)事故和設備檢修時(shí),可以將脫硫液、硫銨母液等排放到事故水槽內,避免硫銨母液泄漏,硫銨母液得到及時(shí)回收,使得蒸氨系統水量穩定,氨氮含量達50毫克/立方米,取到得了良好的效果,同時(shí)降低了對環(huán)境的污染。
針對焦爐原設計車(chē)載除塵系統除塵力度不足、處理能力不達標的問(wèn)題,該部煉焦作業(yè)區焦爐安裝了機側除塵設備。該設備采用目前國內先進(jìn)的水封槽密封、脈沖袋式除塵器除塵工藝。該設備投運后,各項性能均達到設計標準,煙塵回收捕集率突破90%,除塵效率達99%,各項指標均優(yōu)于國家大氣排放限值標準。
此外,該設備通過(guò)新型集塵煙罩對焦爐日常生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的煙塵進(jìn)行捕集,混合煙氣利用U型導煙管經(jīng)由水封裝置導入火花捕集器冷卻,并對大顆粒煤焦塵進(jìn)行粗分離,再進(jìn)入脈沖布袋除塵器進(jìn)行凈化,凈化后的煙氣經(jīng)除塵器上部集合管被吸入通風(fēng)機排入大氣;在除塵器中被捕集下來(lái)的粉塵經(jīng)格式排灰閥進(jìn)入刮板輸送機,經(jīng)斗式提升機進(jìn)入粉塵倉,通過(guò)抽吸式罐車(chē)往外運送。該工藝為焦爐實(shí)現超低排放提供了先進(jìn)的新技術(shù),為全面推進(jìn)綠色焦化企業(yè)建設提供了有力的保障。
在改進(jìn)工藝的同時(shí),該部還建立了完備的環(huán)境保護責任體系,按照“一崗雙責”的要求,切實(shí)提高干部職工的環(huán)保責任意識,建立環(huán)境保護責任體系,指標分配到具體崗位,出現問(wèn)題由下至上進(jìn)行追責,確保人人重視環(huán)保,從環(huán)保要求到要求環(huán)保,增強環(huán)保意識。
《中國冶金報》(2020年05月07日 07版七版)