近期,首鋼通鋼公司軋鋼事業(yè)部在開(kāi)展“三個(gè)怎么干”大討論活動(dòng)中,廣大干部職工立足本職工作,充分發(fā)揮聰明才智,針對影響生產(chǎn)成本、設備運行等瓶頸問(wèn)題,集思廣益、開(kāi)動(dòng)腦筋,不斷創(chuàng )新,在做活“降本”工作上取得了實(shí)效。
“小創(chuàng )新”讓打包機運行速度“快起來(lái)”
精棒線(xiàn)是自動(dòng)化流水生產(chǎn)線(xiàn),哪一個(gè)工序快慢都會(huì )對生產(chǎn)節奏產(chǎn)生影響,精整收集打包機工序是最后一道自動(dòng)化工序,隨著(zhù)生產(chǎn)節奏連續提升,打包機原始設計不能滿(mǎn)足快節奏生產(chǎn)需求,精整后部操作人員只能階段性叫停,影響生產(chǎn)節奏。針對弊端,軋鋼事業(yè)部設備管理室在精棒線(xiàn)打包機優(yōu)化工序控制上下功夫,多次試驗調整打包機各工序間隔時(shí)間,經(jīng)過(guò)軋鋼、精整、主控、電工多專(zhuān)業(yè)配合協(xié)作,最終實(shí)現打包機一個(gè)行程從原來(lái)的87秒減少到76秒,打包收集速度提高了11秒,提升了精棒線(xiàn)機時(shí)產(chǎn)量。
“小建議”讓生產(chǎn)節奏“順起來(lái)”
精棒線(xiàn)冷剪疏鋼器原始設計為底腳直徑36毫米螺栓固定,由于沖擊力過(guò)大,生產(chǎn)時(shí)經(jīng)常發(fā)生固定螺栓碰彎或地腳板開(kāi)焊容易竄位問(wèn)題,每次恢復都需要三四名職工在天車(chē)吊運配合下完成復位,而且每班次都有竄位現象發(fā)生,工人勞動(dòng)強度大。精棒作業(yè)區職工結合生產(chǎn)實(shí)際提出合理化建議,提議改為插槽式,直接吊入即可實(shí)現定位,不需螺栓緊固,此項改造全部由軋鋼人自營(yíng)設計安裝,節約外委費1.5萬(wàn)元,不僅降低勞動(dòng)強度,而且每班次減少熱停工時(shí)20至30分鐘,有效提高生產(chǎn)效率。
“小優(yōu)化”讓除鱗系統電耗“降下來(lái)”
“電耗”降本是軋鋼生產(chǎn)管理一項重頭戲,軋鋼事業(yè)部設備管理室在現有電耗管理措施基礎上,向精棒線(xiàn)除鱗系統閥組壓力工藝優(yōu)化要效益,電氣專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員經(jīng)過(guò)多次現場(chǎng)調壓實(shí)驗后,在無(wú)特殊鋼種的情況下,將原來(lái)兩臺除磷泵改為一臺除磷泵工作,實(shí)現電耗的有效降低,每小時(shí)節約電量約67.5千瓦。
“小措施”讓圓鋼端面剪切質(zhì)量“好起來(lái)”
精棒線(xiàn)直徑28毫米圓鋼采用平剪刃剪切,剪切端頭變形大,與其他鋼廠(chǎng)對比差距較大,軋鋼事業(yè)部生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)室與同行業(yè)鋼廠(chǎng)積極溝通比對,查找自身存在問(wèn)題,針對問(wèn)題制定工作措施,克服精棒線(xiàn)孔型剪剪刃備件不足的困難,采用孔型剪對在線(xiàn)圓鋼進(jìn)行生產(chǎn)試驗剪切,經(jīng)過(guò)實(shí)際檢測產(chǎn)品端部變形量有效控制在8%以下,產(chǎn)品符合優(yōu)等品端部變形判定標準,滿(mǎn)意了客戶(hù)需求。 (周惠文)