減速機雖是軋線(xiàn)上很常見(jiàn)的一種設備,卻起著(zhù)至關(guān)重要的作用,任何一架次減速機的損壞都會(huì )造成軋線(xiàn)停產(chǎn)。減速機的工作特點(diǎn)是低速、重載、沖擊負荷大、沖擊次數頻繁,并且是連續工作。自進(jìn)入5月份以來(lái),產(chǎn)量日益增加,軋制速度的提高,使得軋制負荷增大,造成棒線(xiàn)車(chē)間減速機故障頻發(fā)。五月份至七月份,已經(jīng)有9架次減速機出現過(guò)軸承損壞故障。減速機出現故障往往事發(fā)突然,不易提前發(fā)現,搶修用時(shí)較長(cháng),平軋減速機修復時(shí)間至少3小時(shí)以上,立軋減速機動(dòng)輒就在10小時(shí)以上,嚴重影響軋線(xiàn)順行。而且搶修過(guò)程中涉及較大吊裝作業(yè),現場(chǎng)安全隱患。為了防止此被動(dòng)局面再次出現,軋鋼廠(chǎng)棒線(xiàn)車(chē)間充分利用8月初的系統停機檢修時(shí)間,為2#棒線(xiàn)主軋線(xiàn)減速機量身定做了“四檢測”法,來(lái)檢測在線(xiàn)減速機使用情況。
軸承間隙檢測
合理的軸承間隙,能延長(cháng)減速機的使用壽命;反之,則會(huì )造成減速機在運轉過(guò)程中振動(dòng)變大,加速磨損,降低減速機使用壽命。7月30日上午,軋線(xiàn)停機后棒線(xiàn)車(chē)間鉗工工長(cháng)張金生帶領(lǐng)鉗工黃凱,對主軋線(xiàn)1#—18#架次主減速機高速軸軸承逐一打表測量間隙,通過(guò)4小時(shí)的檢查和測量,發(fā)現3架高速軸軸承間隙0.5mm,9架減速機高速軸軸承已壞,10架減速機高速軸軸承間隙0.42mm,16架減速機高速軸軸承間隙0.46mm,這4架次減速機高速軸軸承間隙均大于圖紙要求。隨后,立即更換,制定預防措施,防止后續恢復生產(chǎn)后出現損壞,影響生產(chǎn)。
齒輪嚙合和點(diǎn)蝕檢測
齒輪嚙合不好,會(huì )造成減速機在運行過(guò)程中噪音增大,振值增高,加劇齒輪非正常磨損,影響減速機使用壽命。齒輪長(cháng)期高速運轉,齒面接觸部位會(huì )出現剝落、點(diǎn)狀小坑等點(diǎn)蝕現象,從而造成齒輪嚙合不好,引發(fā)其他故障。所以對長(cháng)時(shí)間運行的減速機齒輪嚙合和點(diǎn)蝕情況檢測顯得尤為重要。鉗工楊科和吳偉利用停機時(shí)間,逐一檢查主軋線(xiàn)1#—18#架次減速機齒輪嚙合和點(diǎn)蝕情況。并對日常運轉過(guò)程中,發(fā)現噪音較大的1架和3架減速機開(kāi)蓋進(jìn)行重點(diǎn)檢查。
潤滑管道檢測
我們都知道潤滑油起著(zhù)減小摩擦力、冷卻和清洗作用,設備離不開(kāi)潤滑,潤滑在設備運行過(guò)程中起著(zhù)不可代替的作用。鉗工楊科、吳偉在檢修期間查看減速機箱體內各潤滑點(diǎn)噴油情況時(shí),發(fā)現13架和18架減速機箱體內有油管出油量較小,判斷為油管堵塞,隨后使用壓縮空氣吹掃油管內部雜物,疏通管道,確保潤滑油到位。
振值和溫度檢測
減速機在日常生產(chǎn)運行過(guò)程中,運行安全隱患不易判別,只有通過(guò)測量溫度和振值來(lái)判斷減速機軸承是否完好。8月3日檢修結束試車(chē)期間,棒線(xiàn)車(chē)間鉗工使用測振儀和測溫槍?zhuān)瑢χ鬈埦€(xiàn)18架減速機振值和溫度進(jìn)行測量,通過(guò)數據對比,確認所有軸承完好。
停機檢修期間,軋鋼廠(chǎng)通過(guò)以上四種檢測法,提前解決了3架、9架、10架、16架等4架次減速機存在的安全運行隱患,自8月3日恢復生產(chǎn)以來(lái),主軋線(xiàn)減速機未出現故障,徹底扭轉了棒線(xiàn)車(chē)間主減速機頻繁損壞的現象,為近期的生產(chǎn)順行提供了牢靠的設備保障。