寶武集團中南股份煉鐵廠(chǎng)高爐運轉作業(yè)區通過(guò)一系列改善措施,成功將8號高爐燒結返礦率由原來(lái)的12.3%降低至11.45%,下降0.85%,每月可產(chǎn)生5.2萬(wàn)元的經(jīng)濟效益。
去年下半年以來(lái),高爐運轉作業(yè)區深入挖掘降本增效潛力,全力推動(dòng)全流程降本增效。盡管降低8號高爐的燒結礦返礦率工作不斷有所提升,卻仍未達到作業(yè)區制定的目標值,一直保持在12.3%的水平。
為解決這一問(wèn)題,作業(yè)區降本攻關(guān)小組緊密?chē)@實(shí)際情況進(jìn)行深入分析,全面考慮影響返礦率的因素。初步分析發(fā)現,燒結礦強度、輸運過(guò)程中的粉末脆化問(wèn)題以及篩分設備管控不到位等因素是主要原因。在找準根源后,攻關(guān)小組立即制定了相應的行動(dòng)計劃。
為找出燒結礦跑粗的原因并制定整改措施,8號高爐運轉班安排人員對燒結礦進(jìn)行篩分,并及時(shí)了解篩分結果。通過(guò)對篩下物大于5mm的比例進(jìn)行原因分析,發(fā)現有2處篩網(wǎng)磨損,班組立即組織維修人員對篩網(wǎng)進(jìn)行補焊。員工并通過(guò)對皮帶和返礦池中物料的檢查,確保沒(méi)有跑粗的情況發(fā)生。
此外,8號高爐運轉班操作人員還對燒結礦振動(dòng)篩進(jìn)行了更換和調整。他們替換了上部格網(wǎng)為6mm、下部為3.5mm的燒結礦振動(dòng)篩,有效降低了燒結礦的返礦率。并通過(guò)調整振動(dòng)篩的偏心塊,將振幅降低,有效降低了粉末的形成。
在保證8號高爐穩定生產(chǎn)的同時(shí),高爐運轉作業(yè)區成功將8號高爐燒結返礦率由原來(lái)的12.3%降低至11.45%,使返礦率下降了0.85%,當月產(chǎn)生了5.2萬(wàn)元的效益。接下來(lái),高爐運轉作業(yè)區將繼續以真抓實(shí)干的態(tài)度,落實(shí)管理流程和考核標準,確保制定的指標按時(shí)完成,持續降低高爐燒結返礦率。(黃冬芬 翁映桃)