“正在加熱的是厚 76.5mm 低碳鋼SPHC,進(jìn)入加熱爐板坯加速點(diǎn)已經(jīng)修改為‘4’,注意密切觀(guān)察出鋼溫度有無(wú)變化?!?月4日上午,河鋼邯鋼連鑄連軋廠(chǎng)熱軋產(chǎn)線(xiàn)主控室里,軋鋼車(chē)間主任、工藝降本攻關(guān)小組組長(cháng)黃志鎮,正在現場(chǎng)組織小組成員測試優(yōu)化后的板坯加速點(diǎn),結果顯示出鋼溫度完全符合軋制需求。
“我們通過(guò)優(yōu)化加熱控制程序,縮短了板坯加熱時(shí)間,不僅提高了低碳鋼生產(chǎn)效率,而且降低了燃耗?!秉S志鎮高興地說(shuō)。
該廠(chǎng)加熱爐初始設計工藝流程為板坯進(jìn)爐之后,緩慢勻速經(jīng)過(guò)加熱段,以保證板坯達到軋制溫度及受熱均勻。當板坯尾部到達加熱爐爐內35m處的加速點(diǎn)時(shí),輥道開(kāi)始加速將板坯傳送至爐尾,進(jìn)入軋機進(jìn)行軋制?!安煌摲N板坯所需的軋制溫度不同,可以通過(guò)縮短板坯在加熱爐的加熱時(shí)間,提高軋制節奏,降低工序能耗?!痹搹S(chǎng)工藝降本攻關(guān)小組成員通過(guò)認真分析討論,把壓縮板坯加熱時(shí)長(cháng)作為主要攻關(guān)方向之一。
在攻關(guān)過(guò)程中,該攻關(guān)小組借鑒傳統熱連軋加熱爐工藝流程特點(diǎn),結合CSP產(chǎn)線(xiàn)生產(chǎn)實(shí)際,迅速找到了突破口。低碳鋼占到連鑄連軋廠(chǎng)產(chǎn)量80%以上,在以往生產(chǎn)中,所有低碳鋼軋制溫度都設定為1020℃左右,導致部分軋制溫度較低牌號鋼種過(guò)度加熱,增加了能耗成本。
該攻關(guān)小組運用數據計算、模擬試驗等手段,研究確定了不同牌號低碳鋼所需的軋制溫度,明確其所需的加熱時(shí)長(cháng),并通過(guò)優(yōu)化加熱爐控制程序,確定了4個(gè)不同的加速點(diǎn):1號對應35m、2號對應28m、3號對應 12m、4號對應0m。此外,為固化操作標準,攻關(guān)小組還制定了《加熱爐板坯加速點(diǎn)選取方案》,在對不同牌號、不同寬度、不同規格的低碳鋼板坯進(jìn)行加熱時(shí),操作人員可以選取與之相應的加速點(diǎn),從而大大縮短了板坯加熱時(shí)長(cháng)。6月份,連鑄連軋廠(chǎng)燃耗降至14.62kgce/t,較攻關(guān)前降低0.33 kgce/t,創(chuàng )歷史最好水平。