重慶鋼鐵物流運輸部把“算賬經(jīng)營(yíng)”“全員參與”貫穿到廢鋼管理日常工作中,圍繞生產(chǎn)重點(diǎn)、關(guān)鍵指標,細算賬、算細賬,持續深挖內部潛力,激發(fā)崗位創(chuàng )新創(chuàng )效活力,多措并舉降本增效,持續激發(fā)生產(chǎn)活力,1-7月有效降本22萬(wàn)元。
廢鋼“撿寶”,讓貴重物資外銷(xiāo)降本
“公司回收的廢鋼中夾雜著(zhù)少量有色金屬(不銹鋼、廢鋁),以前由于人員不足,撿選操作復雜和困難,未能有效實(shí)施?,F在我們發(fā)動(dòng)員工把這些‘寶貝’撿出來(lái),再通過(guò)公司平臺外銷(xiāo)實(shí)現降本,多撿1噸廢鋁就比廢鋼多賣(mài)9000元,多撿1噸廢舊不銹鋼就比廢鋼多賣(mài)6500元?!陛o材作業(yè)區技術(shù)員張爭在班組會(huì )上建議。
算明白了就干,張爭帶領(lǐng)作業(yè)區廢鋼班組人員采用機具、切割、篩選的方式深入廢鋼堆場(chǎng)中積極“撿寶”,先用挖機挑出含有色金屬廢鋼結構件,采用人工外力破壞結構件后,在通過(guò)小件切割剝離、手工篩選貴重有色金屬,剩余廢鋼進(jìn)入廢鋼堆場(chǎng)進(jìn)行加工利用,通過(guò)不間斷的揀選,以少積多,有效盤(pán)活了此類(lèi)有色金屬資源。2024年上半年,廢鋼班組通過(guò)全員改善日、黨員突擊隊、黨小組攻關(guān)等活動(dòng),在廢鋼堆中揀選出貴重有色金屬鋁5.4噸、不銹鋼9噸,外銷(xiāo)經(jīng)濟價(jià)值14.52萬(wàn)元。
創(chuàng )新工藝,讓“不能”變“能”
銷(xiāo)售端余料(外購鋼邊)為該公司年初長(cháng)期采購品種,設計加工方式為火焰切割,在實(shí)際加工過(guò)程中,該品種受材料厚薄不一致、捆扎松散影響,導致火焰加工困難,加工效率極低,造成該類(lèi)物資加工受限,積壓較多,煉鋼不能正常消耗使用,嚴重占用公司采購資金。
“這個(gè)加工效率太低了,加工方式必須改變?!睆U鋼班班長(cháng)楊波說(shuō)道。經(jīng)過(guò)1個(gè)月加工作業(yè)現場(chǎng)觀(guān)察、加工方式對標,楊波提出利用現有廢鋼中心輕薄料打包機進(jìn)行銷(xiāo)售端余料打包加工作業(yè)建議,并成立攻關(guān)團隊。
攻關(guān)團隊對現有壓制設備進(jìn)行改造,從原料堆碼、扎捆到壓制打包的選料、機具裹料、壓制打包、裝載發(fā)運等制定了詳細的技術(shù)參數,對以前混扎的原料進(jìn)行粗厚、細薄分類(lèi),占有80%的細薄銷(xiāo)售端余料進(jìn)行打包,利用抓鋼機對細薄銷(xiāo)售端余料進(jìn)行裹料后送入打包機箱體內進(jìn)行壓制打包形成成品切頭壓塊。經(jīng)過(guò)7月初的連續試驗,已形成銷(xiāo)售端余料冷卻壓制打包固定模式,使“不能”變“能”。
此項加工工藝實(shí)施以來(lái),共打包加工出成品切頭壓塊506塊,共計203噸,降低火焰切割損耗4噸/月,價(jià)值1萬(wàn)元,降低火焰切割能源費用2.89萬(wàn)元,降低加工人員成本費用0.9萬(wàn)元。
自主維修,讓備件及人工費降低
2臺汽車(chē)清洗機、12臺霧炮機是廢鋼班組的主要環(huán)保設備,出現故障后容易造成環(huán)保達標不合格,影響加工和保產(chǎn)作業(yè)。清洗機和霧炮機在日常使用時(shí)極易造成噴嘴堵塞,不及時(shí)清理就造成噴嘴損壞。為此,班組抽調骨干人員開(kāi)展自力檢修,及時(shí)清堵延長(cháng)噴嘴使用壽命,廢舊利用重新組配噴頭再次利用,降本備件費用。
班組骨干唐煒說(shuō):“今年上半年,我們利用自主檢修,清理堵塞噴頭2200個(gè),更換損壞噴嘴151個(gè),修復組配噴嘴再利用80個(gè),還更換打包機、拆包機等油管7次,節約檢修人工費和備件費共計2.63萬(wàn)元?!保◤垹?、韓維波、李超群)