寶武集團中南股份特軋廠(chǎng)板材工序1號加熱爐日前完成大修,并同步完成加熱爐汽化冷卻改造,實(shí)現了對加熱爐水梁冷卻余熱的回收利用,有效提高能源利用效率,每月創(chuàng )效90余萬(wàn)元。
此前,板材1號加熱爐的爐內水梁冷卻方式采用的是傳統的凈環(huán)水開(kāi)式回水冷卻系統,這種方式雖然能滿(mǎn)足基本的冷卻需求,但由于水梁冷卻余熱未能回收,造成大量的熱量浪費。為了解決這一問(wèn)題,特軋廠(chǎng)將原有的開(kāi)式水冷卻系統升級為汽化冷卻系統,以回收水梁冷卻余熱來(lái)回收蒸汽。
改造工程于3月5日正式啟動(dòng),項目管理組和施工單位克服了工期緊張、施工環(huán)境復雜難度大等不利因素,于4月順利完成改造并點(diǎn)火烘爐。隨后,汽化冷卻系統產(chǎn)生的蒸汽成功并入中南股份蒸汽管網(wǎng),實(shí)現并網(wǎng)外供。目前,汽化冷卻系統運行穩定,性能良好。據初步統計,汽包出口的小時(shí)產(chǎn)汽量達到了10噸/小時(shí),日產(chǎn)汽量高達240噸。這些蒸汽不僅滿(mǎn)足了廠(chǎng)內部分生產(chǎn)需求,還通過(guò)并網(wǎng)外供,為企業(yè)帶來(lái)可觀(guān)的經(jīng)濟效益。據估算,汽化冷卻系統日創(chuàng )造效益達3.12萬(wàn)元,節能增效十分明顯。
板材1號加熱爐汽化冷卻改造項目的成功實(shí)施,不僅提高了能源利用效率,降低了生產(chǎn)成本,還為特軋廠(chǎng)其他加熱爐的改造提供了寶貴的經(jīng)驗。 (李麗瑩 馮力)