4月,寶武集團中南股份特軋廠(chǎng)板材1號加熱爐完成大修,同步完成加熱爐汽化冷卻改造,實(shí)現了對加熱爐水梁冷卻余熱的回收和利用,有效提高了能源利用效率,為公司的降本增效再添新動(dòng)力。
此前,板材1號加熱爐的爐內水梁冷卻方式采用的是傳統的凈環(huán)水開(kāi)式回水冷卻系統,這種方式雖然能滿(mǎn)足基本的冷卻需求,但由于水梁冷卻余熱未能回收,造成大量的熱量浪費。為了解決這一問(wèn)題,特軋廠(chǎng)將原有的開(kāi)式水冷卻系統升級為汽化冷卻系統,以回收水梁冷卻余熱來(lái)回收蒸汽。
改造工程于2024年3月5日正式啟動(dòng),項目管理組和施工單位克服了工期緊張、施工環(huán)境復雜難度大等不利因素,經(jīng)過(guò)一個(gè)月的努力,于2024年4月5日順利完成改造并點(diǎn)火烘爐。隨后,汽化冷卻系統產(chǎn)生的蒸汽于4月10日成功并入公司蒸汽管網(wǎng),實(shí)現了并網(wǎng)外供。
目前,汽化冷卻系統已進(jìn)入試生產(chǎn)和調試消缺階段,系統運行穩定,性能良好。據初步統計,汽包出口的小時(shí)產(chǎn)汽量達到了7噸/小時(shí),日產(chǎn)汽量高達170噸。這些蒸汽不僅滿(mǎn)足了廠(chǎng)內部分生產(chǎn)需求,還通過(guò)并網(wǎng)外供,為公司帶來(lái)了可觀(guān)的經(jīng)濟效益。據估算,汽化冷卻系統日創(chuàng )造效益達到2.21萬(wàn)元,節能增效效益十分明顯。
板材1號加熱爐汽化冷卻改造項目的成功實(shí)施,不僅提高了能源利用效率,降低了生產(chǎn)成本,還為特軋廠(chǎng)其他加熱爐的改造提供了寶貴的經(jīng)驗。(李麗瑩 馮力)