經(jīng)過(guò)持續努力,寶武集團中南股份煉鐵廠(chǎng)1號-2號配煤系統配煤準確度11月份達99.68%,創(chuàng )歷史最優(yōu)紀錄。
給焦爐提供優(yōu)質(zhì)的配合煤,可穩定焦碳質(zhì)量及促進(jìn)降本增效。影響配煤準確度的因素有很多,有物料過(guò)濕結團、人為操作、設備故障等原因。今年煉鐵廠(chǎng)煤焦生產(chǎn)作業(yè)區備煤一班配煤準確度都在90%以上,均為達標,但他們本著(zhù)精益求、永不滿(mǎn)足的精神,繼續以提高配合煤準確度為目標,在全班開(kāi)展“提高配合煤準確度”活動(dòng)。
為提高配煤準確度,煉鐵廠(chǎng)煤焦生產(chǎn)作業(yè)區備煤一班制定了多項措施:一是要求操作人員檢查核對配煤比中煤種,配煤比與輸入配煤電腦是否一致,確認無(wú)誤再與集控確認,確保不輸錯配比不配錯煤。二是每個(gè)筒倉的4個(gè)料嘴每班采取輪流排放的方式放煤,原則上90分鐘要輪換一次料嘴,使各個(gè)料嘴的煤不至于時(shí)間過(guò)長(cháng)濾水過(guò)多影響配煤準確度。三是遇到料嘴懸料時(shí),要在1分鐘內及時(shí)切換料嘴,并疏通料嘴后再使用。四是把每天對電子秤跑皮改為每班要對稱(chēng)量皮帶跑皮,發(fā)現異常情況要當班處理,處理不了的匯報計控處理。五是每班要對現場(chǎng)設備認真巡檢,包括稱(chēng)量皮帶有沒(méi)有積煤,圓盤(pán)出料口大小是否合適,測速輪是否損壞等。六是操作人員要觀(guān)察流量曲線(xiàn)圖,流量值不能超出5%,如超出這范圍,要及時(shí)切換料嘴,查明原因并處理好再使用。七是在生產(chǎn)過(guò)程中時(shí)刻注意各料嘴稱(chēng)量皮帶瞬時(shí)流量,下料是否均勻,流量是否波動(dòng)大,配煤準確度是否達標,作出調整出料口閘板或切換料嘴,采用雙料嘴下料等措施,發(fā)現料嘴懸料及時(shí)切換料嘴,或停機處理料嘴處理卡石塊、雜物,并記錄好原因。八是配煤比比較小的煤種,要把該煤種料嘴閘板調到最小,如果流量還是波動(dòng)大,就要把其閘板孔型由半圓形改為半橢圓形,降低出料煤層厚度,煤料均勻,確保配煤準確度達標。 (林崇)