11月,寶武集團中南股份煉鋼廠(chǎng)一煉鋼作業(yè)區調整鎳板加入工藝,對比原來(lái)平均每爐含鎳鋼降低鎳板93公斤,按當前合金成本,每爐含鎳鋼可降低成本近2萬(wàn)元,按平均每月生產(chǎn)10爐含鎳鋼(主要是模具鋼生產(chǎn))計算,月降成本近20萬(wàn)元。
每次生產(chǎn)含鎳鋼,需要在轉爐冶煉前,在轉爐廢鋼斗里配鎳板,然后和廢鋼一起加入爐內,再進(jìn)行冶煉。這一方法簡(jiǎn)單,但鎳元素損耗大。由于鎳板是貴重合金,浪費一點(diǎn)都會(huì )浪費很多成本。
為提高鎳元素收復率,煉鋼廠(chǎng)開(kāi)展分析,研究措施。一煉鋼作業(yè)區開(kāi)展試驗,調整鎳板的加入時(shí)機,使用小鎳板并上料倉加入,有效避免了鎳元素的損失,從而提高了鎳元素的利用率。通過(guò)統計,此次試驗15爐鋼,平均每爐鋼的鎳板加入量對比原來(lái)少用93公斤,取得實(shí)實(shí)在在的降本成效。
煉鋼廠(chǎng)通過(guò)優(yōu)化合金鎳板大小,調整加入方式,把現場(chǎng)配裝及手投配重,改為上料倉,極大減輕了操作人員的工作強度,還提高了對貴重合金的保管力度,降低了合金的損耗和消耗,取得了多方面的實(shí)效。(黃寶華)