長(cháng)鋼公司廣大干部職工全力克服限電、限產(chǎn)、能耗雙控等外部不確定因素的影響,在高質(zhì)量完成6號轉爐爐役檢修、8號高爐定修基礎上,10月份,各個(gè)工序以變應變,圓滿(mǎn)完成既定目標任務(wù)。其中,噸鋼轉爐煤氣回收108.85立方米,刷新歷史最好紀錄。較9月份的噸鋼轉爐煤氣回收提高了0.38立方米。
煉鋼廠(chǎng)通過(guò)做好轉爐煤氣回收前準備工作及回收條件確認;加強崗位人員對煤氣回收系統各自區域內設備設施的日常點(diǎn)檢和維護;強化過(guò)程管控,動(dòng)態(tài)調整關(guān)鍵參數;堅持應收盡收,最大限度回收煤氣;嚴格規制執行,嚴肅工藝紀律等一系列措施,穩定轉爐煤氣回收量,為提高轉爐煤氣回收率奠定良好基礎。
動(dòng)力廠(chǎng)嚴格執行長(cháng)鋼能源平衡方案,合理平衡調配高爐、焦爐、轉爐三種煤氣的使用,確保煤氣輸供平衡。認真對煉鋼吹煉時(shí)間進(jìn)行摸底,了解其工藝變化對轉爐煤氣回收的影響,根據煉鋼冶煉時(shí)間變換,對轉爐煤氣柜柜容適當進(jìn)行調整,最大化保證轉爐煤氣用戶(hù)用量。為保障轉爐煤氣的穩定回收,燃氣作業(yè)區重點(diǎn)監控電除塵循環(huán)水的水質(zhì)情況,每天按時(shí)對電除塵南水池污水進(jìn)行抽排并更換新水,保證電除塵運行效果良好,含塵量小于8毫克/立方米,減輕風(fēng)機沾灰情況,從而提升風(fēng)機輸送量,保障風(fēng)機的平穩運行;對轉爐煤氣柜加壓輸供的離心風(fēng)機進(jìn)行“永磁聯(lián)接替代傳統靠背輪聯(lián)接”改造,實(shí)現了轉爐煤氣加壓機長(cháng)時(shí)間安全穩定運行;結合TPM“3”階段自主管理的點(diǎn)檢和微指標,開(kāi)展骨干培訓,同時(shí)邀請相關(guān)人員現場(chǎng)以轉爐煤氣風(fēng)機為典型設備,進(jìn)行點(diǎn)檢項目、點(diǎn)檢標準、點(diǎn)檢分工的討論分析,通過(guò)專(zhuān)業(yè)輔導,進(jìn)一步提高設備的點(diǎn)檢質(zhì)量,保證風(fēng)機等關(guān)鍵輸供設備的正常運行,為轉爐煤氣回收提供可靠保障。