首鋼京唐煉鋼部堅持以“高效化穩定運行”為目標,深挖現場(chǎng)潛力,提升工作效率,降低生產(chǎn)成本,通過(guò)降低轉爐后吹比、降低轉爐終渣全鐵、優(yōu)化底吹孔布置、加強爐況管控、調整過(guò)程控制等措施,2號脫磷轉爐在“服役”期間,頂底復吹同步爐齡達到8001爐,創(chuàng )造了京唐300噸轉爐爐齡新紀錄。
轉爐爐齡的高低是衡量一個(gè)煉鋼廠(chǎng)生產(chǎn)技術(shù)、管理水平的重要指標。煉鋼部始終堅持問(wèn)題導向,在不斷實(shí)踐和探索中,總結提煉出了一套屬于自己的管理標準,在循序漸進(jìn)中持續提升,轉爐的爐齡最終取得了突破。
為提高轉爐后期的科學(xué)化管理水平,煉鋼部加強對四班職工的培訓,采用OTC積分競賽的模式,提升職工操作能力,并采用先進(jìn)的激光測厚儀進(jìn)行轉爐爐襯測量,確保爐況數據處于可控范圍之內。通過(guò)加強生產(chǎn)管控,優(yōu)化生產(chǎn)組織,細化轉爐冶煉品種,加快推進(jìn)智能化改造等措施,一舉攻克了縮短冶煉周期、鋼包功能提升一體化項目等多項技術(shù)難關(guān),全面助推生產(chǎn)效率的提高,為降低出鋼溫度奠定了堅實(shí)的基礎。
在全面提升轉爐爐齡的過(guò)程中,煉鋼部著(zhù)力加強設備維護。他們以“提高生產(chǎn)效率”為主線(xiàn),組織制定了“力保轉爐穩定生產(chǎn)”的檢修工作方案,并按照“包機人分區分片責任制度”的要求,充分利用轉爐停開(kāi)機時(shí)間,對轉爐煙道、氧槍系統進(jìn)行檢查,對發(fā)現的隱患及時(shí)處理,同步瞄準關(guān)鍵瓶頸問(wèn)題展開(kāi)系統攻關(guān)。通過(guò)“桌面推演”“現場(chǎng)模擬”等措施,增強檢修項目的可操作性與針對性,全力保障檢修工作的優(yōu)質(zhì)高效。