9月份以來(lái),陜鋼集團龍鋼公司煉鋼廠(chǎng)圍繞系統成本再降100元目標,對標先進(jìn)找差距,制定措施補短板,全體干部職工凝心聚力、主動(dòng)出擊,使各項指標實(shí)現新突破:分廠(chǎng)石灰消耗30.2kg/t;分廠(chǎng)鋼鐵料消耗1059.6kg/t,其中120噸轉爐鋼鐵料消耗1052.6kg/t;合金優(yōu)質(zhì)品達標率較8月份提高3.6%;分廠(chǎng)關(guān)鍵技術(shù)指標提升累計創(chuàng )效1000余萬(wàn)元。
鋼鐵料消耗攻關(guān)顯成效
該單位從源頭控制,鐵前降磷,為少渣冶煉工藝奠定基礎;每天專(zhuān)人負責測量鐵水渣厚,及時(shí)將檢測結果反饋至上道工序及專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員,并要求混鐵爐鐵水成分硅波動(dòng)控制在0.05%之內。同時(shí)扎實(shí)開(kāi)展降低出鋼溫度、提高出鋼碳攻關(guān)活動(dòng),優(yōu)化氧槍噴頭參數、采用高氧壓操作,實(shí)施合金熱風(fēng)爐烘烤工藝,高效利用大包全程加蓋系統,引進(jìn)轉爐擲落式自動(dòng)檢測系統、煙氣分析及聲吶化渣系統,提高轉爐終點(diǎn)控制命中率;實(shí)施新區底吹大流量操作工藝,降低熔劑消耗及渣中帶鐵量;自主設計自動(dòng)化調溫裝置,充分利用鋼水富余熱量,加大對全流程清潔廢鋼的配加,為連鑄提供優(yōu)質(zhì)鋼水。除此之外,該單位嚴格控制兌鐵、加廢鋼工序鋼鐵料浪費,實(shí)現了安全、高效、低耗生產(chǎn)。
熔劑消耗攻關(guān)顯成效
該單位在上料區域穩定原料質(zhì)量,保證轉爐脫磷率及爐況維護的穩定。在保障轉爐爐況穩定的基礎上,控制熔劑加入量,利用富余熱量穩定配加轉爐鋼渣粒及鋼渣粉,提高含鐵原料使用量;優(yōu)先使用污泥球化渣,控制礦石配加量,降低含鐵料成本。同時(shí)適時(shí)進(jìn)行留渣操作,要求留渣操作爐次必須化透終渣,減少渣中游離鐵,減少和控制倒爐高溫爐次補料現象;鋼包及時(shí)掛渣,減少因包內渣量大造成的回磷問(wèn)題,導致渣料增加;降低出鋼溫度,做好濺渣槍位的控制,提高濺渣效果,減少爐況波動(dòng)問(wèn)題,進(jìn)一步降低熔劑消耗。
合金成本攻關(guān)顯成效
該單位實(shí)施“3355”鋼坯成分窄區間控制工藝,開(kāi)展提碳降合金攻關(guān)活動(dòng),提高成品碳達標率,穩定鋼材性能,降低合金成本。為了提高轉爐終點(diǎn)殘錳,技術(shù)人員制定了出鋼碳攻關(guān)方案,并將該項指標作為工序關(guān)鍵技術(shù)指標納入“賽馬”機制,形成你追我趕的競賽氛圍,通過(guò)穩定廢鋼斗及鋼包配加高錳塊鐵數量,提高鋼水終點(diǎn)殘錳;利用考核導向激發(fā)關(guān)鍵崗位人員潛力;結合合金市場(chǎng)價(jià)格,優(yōu)化鋼坯成分控制標準;持續開(kāi)展微合金優(yōu)化工藝,加快B88鈮鐵的使用、推廣;利用鋼水富余熱量在吹氬期間配加鋼筋頭,在出鋼期間配加高錳塊鐵,有效利用有益合金元素,減少廢鋼入爐造成的元素燒損,最大限度挖掘合金效益。9月份,分廠(chǎng)成品碳達標率較8月份提高1.5%;120噸轉爐成品碳達標率完成98.2%,較8月份升高2.3%。(劉海瑞 解茜楠)