受疫情影響,今年一季度以來(lái)建筑鋼材滯銷(xiāo)嚴重,隨著(zhù)疫情影響逐漸消退,公司緊抓區域市場(chǎng)對優(yōu)質(zhì)線(xiàn)材的需求有利時(shí)機,在逐月加大YL82B、60#/65#/70#硬線(xiàn)、30MnSi等鋼種生產(chǎn)的同時(shí),不斷優(yōu)化新品鋼生產(chǎn)工藝,規范新品精煉操作,嚴格精煉設施的點(diǎn)檢和維護,完善品種鋼生產(chǎn)的各項準備工作,今年6-8月份,在新品鋼產(chǎn)量顯著(zhù)提升的同時(shí),噸鋼電能消耗較上年分別降低5.32kwh/t、5.55kwh/t、9.27kwh/t,為下一步降低新品鋼電耗積累了經(jīng)驗。
優(yōu)化新品鋼生產(chǎn)工藝,規范新品精煉操作,是降低新品鋼電耗的關(guān)鍵。為了降低新品鋼水精煉電耗,煉鋼廠(chǎng)對操作控制中存在的問(wèn)題進(jìn)行了準確的分析,對新品鋼水精煉工藝進(jìn)行了全面的總結,增加了“電極在兩個(gè)工位之間旋轉以及下降過(guò)程中,人員必須現場(chǎng)確認監護,杜絕人為原因造成的電極異常損耗。鋼水進(jìn)站后,快速造渣,起渣埋弧階段弧光不外露,避免鋼水沖刷電極”等規定,消除了鋼水精煉過(guò)程中因人為因素和操作原因造成電能消耗。
嚴格精煉設備設施的點(diǎn)檢和維護,確保設備設施安全運行是降低新品鋼電耗的基礎。每個(gè)澆次生產(chǎn)前,設備科組織人員對配電設施、電極提升裝置、變壓器、液壓系統、冷卻水系統進(jìn)行全面、系統的檢查、維護,確保生產(chǎn)過(guò)程設備設施性能穩定、可靠,保證了鋼水精煉過(guò)程的順行。同時(shí),還恢復了底吹自動(dòng)供氣與控制裝置,實(shí)現了底吹氬氣的自動(dòng)控制,穩定了底吹流量,確保造渣和埋弧效果。
合理化組織生產(chǎn),確保轉爐、精煉、連鑄之間協(xié)調、穩定生產(chǎn),縮短鋼水精煉時(shí)間,是降低新品鋼電耗的前提。新品鋼生產(chǎn)與普碳鋼、低合金鋼生產(chǎn)過(guò)程相比,轉爐、精煉、連鑄差異較大,工序間銜接要求高,因而生產(chǎn)組織難度增加,為了確保整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程順暢,生產(chǎn)科相關(guān)人員深入了解、準確掌握新品鋼工藝質(zhì)量控制要求,綜合考量轉爐鋼水冶煉周期、LF爐鋼水精煉周期和連鑄機拉速等因素,合理調整爐機匹配,使各工序生產(chǎn)節奏協(xié)調和諧,鋼水精煉時(shí)間得到合理控制,電能消耗進(jìn)一步降低。(楊魁 王鮮明)