連日來(lái),陜鋼集團漢鋼公司煉鐵廠(chǎng)除塵班組立足實(shí)際,深挖潛能,通過(guò)自身不懈努力,用班組力量,為企業(yè)降本增效注入新動(dòng)力。
修舊利廢,綜合運用降成本。漢鋼公司煉鐵廠(chǎng)袋式除塵器最容易出現問(wèn)題的地方是脈沖閥膜片,所屬區域脈沖閥膜片共有1200多個(gè),數量多,易消耗,對備件回貨要求增添了難度,往往容易造成備件跟不上更換的現象,是班組日常工作的一項難點(diǎn)?!鞍嚅L(cháng),以前換下來(lái)的舊備件我看過(guò)了,壞掉的閥膜片基本都是其中一部分損壞,并非完全損壞,這些東西拆下來(lái),可以進(jìn)行拼湊修復,讓它繼續發(fā)揮余熱?!敝灰?jiàn)扳手,螺絲刀,內六方等工具在他們手下快速的飛舞著(zhù),廢舊噴吹脈沖閥被他一個(gè)個(gè)的解剖了起來(lái),內部膜片,大小彈簧,密封圈,全部回收,經(jīng)統計,班組每月可拼湊膜片20余個(gè),可節省備件費用800余元。
技術(shù)改造,降低強度增效率。漢鋼公司煉鐵廠(chǎng)運行車(chē)間7臺除塵器,相對應配備7個(gè)壓縮空氣儲氣罐,屬于特種設備,由于從空壓站輸送的壓縮空氣含有水分,水氣若從儲氣罐進(jìn)入除塵器噴吹系統,往往就會(huì )帶來(lái)濾袋糊袋、電器元件失效等隱患,儲氣罐排水就成為每日必要的工作內容之一。對此,該車(chē)間經(jīng)過(guò)多次現場(chǎng)查勘,通過(guò)立項多方合作,對原有排水裝置進(jìn)行改造升級,提升了排水能力,自動(dòng)排水裝置安裝以來(lái),經(jīng)調試,排氣間隔為五秒,每次排氣都會(huì )將產(chǎn)生的水分全部帶出,在不造成能源浪費的前提下降低員工勞動(dòng)強度,使大家將精力全部投入生產(chǎn)之中,大大的提高了工作效率。
預算管理,細化成本促提升。為避免超支預算影響成本問(wèn)題,除塵班組內部詳細制定成本預算管理計劃,從除塵器工藝流程、設備設施的關(guān)鍵點(diǎn)入手,找準影響管控效果的關(guān)鍵要素,每個(gè)除塵器區域由主操?lài)栏窀鶕?shí)際情況進(jìn)行備件計劃申報,將可控成本層層分解到個(gè)人,把預算成本責任落實(shí)到個(gè)人,確定責任人,實(shí)行獎勵考核制,同時(shí)建立詳細的設備損耗周期臺賬,通過(guò)查臺賬的方式對相對應的設備進(jìn)行專(zhuān)業(yè)點(diǎn)檢,確定是否更換,對未到損耗周期的設備進(jìn)行日常維護保養,實(shí)現設備故障可控化、成本管理最優(yōu)化。( 鄧鐵拓 劉星坤)