本報訊 今年2月底動(dòng)工的馬鋼煉鐵總廠(chǎng)1號燒結機機頭電除塵器綠色智慧改造工程于7月初完成,成效明顯。該廠(chǎng)1號燒結機機頭電除塵器煙道廢氣溫度120至160攝氏度以?xún)鹊?個(gè)電場(chǎng)電源的電壓、電流工作處于正常工作狀態(tài),煙囪無(wú)粉塵飄散。
該廠(chǎng)1號燒結機機頭除塵系統于1992年投產(chǎn),已經(jīng)運行近30年。該廠(chǎng)除塵設備配189平方米的三電場(chǎng)電除塵器,按照國家粉塵排放標準80毫克/標準立方米設計;2012年燒結機擴容為360平方米,除塵設備在原一電場(chǎng)前增加了一個(gè)沉降室,收集大顆?;覊m,變成了沉降室+3電場(chǎng)電除塵格局。
由于該廠(chǎng)1號燒結機機頭電除塵器存在煙氣負壓高、腐蝕性強、煙塵成分復雜、比電阻高、粒徑細比重輕、黏性強等諸多不利因素;燒結機的產(chǎn)能增加,使得煙氣量顯著(zhù)增加;除塵設備技術(shù)落后且老化,除塵器內的電場(chǎng)煙氣流速達1.587米/秒,流速過(guò)快,來(lái)不及收集灰塵等原因,導致該電除塵器功能滯后,揚塵現象較為嚴重,很難達到國家粉塵排放標準。
為解決上述問(wèn)題和障礙,保護大氣環(huán)境,該廠(chǎng)在公司職能部門(mén)的指導下,通過(guò)多方查找燒結機機頭電除塵前沿科技信息和裝備,以及反復考察、論證多套改造方案,最終選擇了費用低且技術(shù)先進(jìn)可靠的高效電源加本體靜電濾槽改造方案。
該方案通過(guò)對臨界(微)脈沖電源改造、靜電濾槽改造、電除塵器本體的維修及消缺等方法,并通過(guò)運用大數據平臺,對機頭電除塵器各項環(huán)保數據進(jìn)行專(zhuān)業(yè)化處理,對這些數據進(jìn)行實(shí)時(shí)梳理與分析,提高了在線(xiàn)環(huán)保設備運行的信息化程度,以智能化手段提高電場(chǎng)強度、強化電場(chǎng)靜電捕集效果、改善電極電暈閉塞等不利狀況,大幅提升除塵器裝備功能和收塵效率。
1號燒結機機頭電除塵器改造工程完工后,該廠(chǎng)技術(shù)人員、操作骨干在公司相關(guān)職能部門(mén)的支持與配合下,對除塵器出口粉塵濃度進(jìn)行每天4次的取樣測試,其平均值為18.41毫克/立方米,除塵成效明顯,達到了國家粉塵排放標準。 (程軍)
《中國冶金報》(2020年07月16日 08版八版)