八月份,陜鋼集團龍鋼公司煉鐵廠(chǎng)干部職工立足崗位,深挖系統潛能,用實(shí)際行動(dòng)源源不斷為企業(yè)降本增效注入新動(dòng)力,助推企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提速換檔。
破解密碼一:移花接木 余熱利用
該單位 265㎡、400㎡燒結機一混混合料是通過(guò)蒸汽直通冷水水箱的方式來(lái)提升水溫。因水溫不恒定,造成混合料溫度不穩定,導致蒸汽消耗較大,不利于動(dòng)力能源成本控制。
針對以上問(wèn)題,設備技術(shù)人員通過(guò)在低溫段環(huán)冷機旁加裝換熱器,引入低溫段煙氣對水箱內部工業(yè)水進(jìn)行換熱,并通過(guò)水管將達到80℃的熱水送至一混水箱,對皮帶混合料區域進(jìn)行噴灑,進(jìn)一步穩定提升料溫,實(shí)現資源優(yōu)化配置。改造后,265㎡、400㎡燒結機一混水箱日蒸汽消耗分別由45噸、60噸降至10噸、20噸,且環(huán)冷風(fēng)機頻率降低2赫茲,預計年可節約能源費用112萬(wàn)元。
破解密碼二:堵漏增風(fēng) 提質(zhì)降耗
燒結機使用大風(fēng)量,對燒結過(guò)程各項經(jīng)濟指標提升具有促進(jìn)作用。在實(shí)際生產(chǎn)中發(fā)現,當風(fēng)量利用率每增加10%,燒結礦可減少電耗2kwh/h,固燃單耗降低1kg/t,成品率提升1.5%至2%。改造前,該單位3臺燒結機風(fēng)箱之間僅使用隔板隔開(kāi),隔板使用網(wǎng)格化加固、平行設計,造成自上向下抽風(fēng)阻力加大、有效風(fēng)量減少。
為解決這一難題,工藝技術(shù)人員通過(guò)制作三角形隔板替換平行化隔板,以增強透風(fēng)性,合理利用風(fēng)量;將燒結機前3個(gè)風(fēng)箱由雙翻式改為單翻式,降低漏風(fēng)率,減少風(fēng)量對翻板的磨損;在第3和第4號風(fēng)箱之間制作隔風(fēng)板,阻止串風(fēng)現象,實(shí)現微負壓點(diǎn)火。改造后,風(fēng)量利用率成功提升1%,單臺燒結機年可創(chuàng )效466萬(wàn)元。
破解密碼三:改造升級 開(kāi)源節流
點(diǎn)火工序是燒結工藝的重要環(huán)節,點(diǎn)火效果對燒結過(guò)程管控和質(zhì)量指標提升起著(zhù)決定性作用。因450㎡燒結機點(diǎn)火爐保溫段長(cháng)度較短,導致?tīng)t內溫度下降較快,點(diǎn)火效果不理想,造成煤氣消耗量倍增,影響燒結礦品質(zhì)提升。
為了進(jìn)一步提升點(diǎn)火效果,該單位通過(guò)將點(diǎn)火爐保溫段延長(cháng)2米,在點(diǎn)火爐外圍、出口處制作鋼結構并進(jìn)行保溫材料掛接,防止熱量散失;對點(diǎn)火器加入煤氣與空氣自動(dòng)調節功能,設定空燃比或點(diǎn)火溫度;在保溫段內部制作熱交換器等多項舉措,成功使煤氣使用量消耗降低10%至15%,返礦率降低1%至2%,年直接可為企業(yè)降本140萬(wàn)元。(楊梅)