煤粉工藝優(yōu)化,降本效果凸顯
2020-08-07 09:30:00
近日,陜鋼集團漢鋼煉鐵廠(chǎng)扎實(shí)落實(shí)提升煤粉細度攻關(guān)項目,結合實(shí)際煤粉配比結構,無(wú)煙煤哈氏可磨指數在44%左右,煤粉結構細度在60%左右,使得煤粉在高爐內的燃燒效果較差,重力灰中含碳量增加,不利于降低燃料比,對爐況穩定順行造成影響。
針對此問(wèn)題,為更好的發(fā)揮噴煤的節能作用,進(jìn)一步提高煤粉細度,煉鐵廠(chǎng)技術(shù)科牽頭組織噴煤車(chē)間進(jìn)行煤粉細度攻關(guān),通過(guò)查閱行業(yè)資料、行業(yè)對標先進(jìn),調整制粉系統風(fēng)量至47000 m3/h以下,嚴格控制煤粉流量,同時(shí)調整中速磨煤機靜態(tài)分離器折向門(mén),開(kāi)度由現階段的50%調整到30%,全力提升無(wú)煙煤的哈氏可磨指數,并及時(shí)監測煤粉水分變化,確保干煤棚和筒倉的煤粉水分小于10%,同時(shí),優(yōu)化智能?chē)姶迪到y開(kāi)停機參數與風(fēng)量、送煤量匹配方案,提高煤粉在風(fēng)口區域的燃燒率,與大富氧、高風(fēng)溫相結合,進(jìn)一步降低燃料比。
據悉,通過(guò)以上措施,煤粉細度從63.6%提高至82%,重力灰中的含碳量從42.7%降至34.05%,噸鐵燃料比降低5至8公斤。(何光釗 侯向平)
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