7月27、28日,陜鋼集團漢鋼公軋鋼廠(chǎng)2#棒線(xiàn)通過(guò)對Φ12螺紋鋼五切分工藝進(jìn)行再改造、再優(yōu)化、再提升,促使班產(chǎn)、日產(chǎn)連續刷新紀錄4次,產(chǎn)量提升高19.8%。
Φ12螺紋鋼五切分工藝是漢鋼公司重點(diǎn)改造項目,中廢一直是制約產(chǎn)量提升的瓶頸所在,為此軋鋼廠(chǎng)組織棒線(xiàn)車(chē)間生產(chǎn)技術(shù)人員通過(guò)對標其它先進(jìn)企業(yè),內部分析總結,對成品頭部、尾部耳子大,部分架次孔型及軋機穩定性等進(jìn)行對標;對K3、K4軋機彈跳過(guò)大、粗中軋軋槽水管改造等問(wèn)題進(jìn)行攻關(guān);同時(shí)嚴格落實(shí)標準化操作,嚴格按工藝要求控制好料型尺寸,重點(diǎn)做好加熱參數、溫度和各架次料型尺寸、各架次速度及電流參數控制,形成固化標準。
此外,軋鋼廠(chǎng)還成立了專(zhuān)項攻關(guān)小組,對2#棒線(xiàn)中廢問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行總結、改進(jìn)、調整,棒線(xiàn)車(chē)間迅速落實(shí)改進(jìn)攻關(guān)措施,各班組嚴格執行料型工藝標準化,勤調整,勤換槽,對飛剪參數、活套調節、張力關(guān)系和降速補償等參數及時(shí)調整,最高小時(shí)過(guò)鋼量較之前提高20支左右;通過(guò)對跑槽、導衛進(jìn)行改造,更訂導衛報廢標準等降低中廢支數,使千支中廢率下降0.99‰,實(shí)現了28日全天無(wú)中廢。針對加熱爐出鋼溫度問(wèn)題,參照借鑒相關(guān)單位標準執行;同時(shí)棒線(xiàn)車(chē)間從各個(gè)環(huán)節抓產(chǎn)量提升,嚴格管理,車(chē)間內部安排專(zhuān)人負責解決后區收集慢問(wèn)題,促使作業(yè)率提高6.46%。
據了解,軋鋼廠(chǎng)將繼續以Φ18mm、Φ20mm規格三切分等新工藝改造項目,進(jìn)而提升產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)量和指標,實(shí)現精細化、標準化管理,對標行業(yè)先進(jìn),進(jìn)一步打造高效產(chǎn)品,持續做好穩產(chǎn)、提產(chǎn)、再超產(chǎn)工作,為順利完成漢鋼公司下達的各項生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)任務(wù),全面提高產(chǎn)量目標打下堅實(shí)基礎。(胡歡 李奕文)